右一为笔者
这个像坦克车一样的庞然大物,重20多吨。开动时,前伸出去的截割部,上面的滚筒截齿截割掉岩石,下面有一个簸箕样装载托盘,托盘上的两边各安装着一个仿螃蟹爪的扒拉装载工具,中间有滚动的带挂板的链条将渣块带到机后,自动装入罐车中。
该机自动化程度很高,井下安装使用前,必须得先进行地面拆解检修。一来是实体演练,熟悉拆装方法和步骤,给下坑顺利安装打基础。二来是检查机器是否有需改进的地方,各运转部位油路润滑状况。然后再组装在一起,试机,确定无误才能在井下安装。
负责抓该项任务的是管掘进的副矿长武剑平。我从淮南学习回来后,就请了7天假回家休息了,没有给他请假,回来后他很是不高兴,带着怒气地说:你就在家住着吧!我不用你啦!很明显,这是在与我赌气。我是机电科的人,学习是科里抽出去的,学习结束了,也没有那个制度规定要给你武矿长请假啊!心里是这样想,但人家毕竟是矿长,总的给人家一个面子,留一个台阶吧!我还能说什么?直说自己的不是就是了。说实在的他也赌不起,那个时候,离开我,还没有人能胜任这项工作的。
回来后,我还是被他任命为,AM50掘进机的检修安装总负责人。这是项任务大,责任更大的工作。毕竟局矿是首次引进,我也是初次接触,不能出半点差错,还要保证质量和进度啊!
地面拆解这庞然大物并不容易,须使用大吊车在一个开阔地面上进行。我们要将它一部部拆开检修。且拆开的最大部件,要保证能顺利的运到工作面。
拆解检修这台机器时,最让我惊叹的是那个切割头的连接部,穿着的10多条螺栓竟然是两头粗,中间很细,这在国内绝对的少见。可见人家螺栓使用的钢材拉伸强度很大,既保证达到拉伸强度又不浪费一点点钢材。
拆解检修当然大部分是要物复原状的,但有的部分需要改造。比如,原机的喷雾性能差,我们对它进行了改进,增加了喷头,灭尘的效果大大提高了。
又比如,原机的防爆结合面均为铁质本面,这样容易生锈,我们对它进行了磷化处理。使结合面上敷了一层铜膜,以防止生锈。
记得当时那个奥地利专家,看了处理后的防爆面,很好奇,问我们是怎么弄上去的?我们的机电总工程师马家华赶紧接过话头,笑笑说:这可是我们的秘密啊!那个奥地利专家笑了。
地面检修了几天我忘记了。检修完成了,还要将它复原,再试车。
那天,我坐在那操作台前操作着这个庞然大物,滚筒旋转着上下左右翻滚,好不威武!
这时六采区的团支书拿着一个照相机,要给我照一张上机操作像,我是说什么也不让他照,弄得人家也很扫兴。那时候,也不知是怎么回事,反正是不喜欢照相,也不喜欢他们到处宣传。结果我与AM50掘进机的照片一张也没有留下,现在想起来还是很后悔的。
地面检修完成了,还需要把它安装在井下掘进工作面才算完成任务。这个庞然大物是无法整台运到井下的,还得拆开,一部分一部分的运输。
这问题又来了,有的部件不适应现有的矿车装载。我只好又设计制作了几个特殊的车盘,专车专用,才解决了运输问题。
现场安装可没有地面的条件了。没有吊车,只有靠人工,用倒链来一件一件的来安装了。
为赶进度,掘进区又给我们增加了人手,分三班作业。我们连续4天就完成了任务。比淮南矿务局首次安装7天,提前了三天,这台奥地利AM50掘进机终于可以进行掘进作业了。
矿领导对我们的工作很满意,并对我们进行了嘉奖。对我的工作能力也很赞赏!我也卸下了这千斤的重担,终于可以松一口气了。
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