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谁说小轮无精品,改编20寸litepro星芒轮组

(2011-10-17 23:48:24)
标签:

litepro

轮组

星芒

分类: 折叠轮组
帮朋友拿货的20寸litepro星芒轮子,据闻这货比较容易断条,拿回来看之后也觉得真是不行,果断拆了重编

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辐条都是从外往内穿的,变径的中南条。本来我就是相当不喜变径条的,必然换掉。
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虽然是内置条帽的编法,可是那个洞都快要塞得下个条帽了,内置还有任何意义么?
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看看内侧:条帽是中南的铜帽
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用游标卡尺测一下……
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去掉阳极层,这明显是已经能塞进去了……

内置条帽的好处,是在于条帽接触在圈上的面积大,因此更加耐操。而圈上的孔钻这么大,这个好处事实上已经不存在了,还附带了一个坏处,就是辐条直接压在才2mm厚的孔壁上,骑行的时候就几乎是相当于用几十kg的剪切力,间歇式地施加在辐条上……虽然短时间辐条不会断,但是时间长了,圈和辐条的任一方必然会发生金属疲劳的。事实证明星芒轮组断条也多发生在这里。

征询买家之后,决定改造成外置式条帽。


测量各种数据:

后轮辐条长度,左右都是183mm,但是明显的左侧需要185mm那样子的
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前轮是181mm
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改成外置条帽后,辐条长度是减少9mm。不过因为预算上的问题,只能全部用比较便宜的中南aero494 173mm辐条代替了。非驱动侧短了3mm。协达1432能买到正确的长度,可惜价格贵了一倍,真郁闷。
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http://s3/middle/82129f214af2dfb8399d2&690&690


这是原装的辐条:
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更换的aero494扁条。
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虽然辐条重了,但是条帽换成了铝帽,总重反而轻了
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494辐条的宽度是3.0mm宽,放不进只有2.6mm口径的花鼓孔。
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下面是改编的过程:

首先是花鼓改造,把辐条孔开槽,以放进扁辐条。
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开孔后花鼓沾上很多铝屑,全部清理干净后换上新油


两千块1kg的天价shimano塔基油~~首批购入50g(http://www/uc/myshow/blog/misc/gif/E___6725EN00SIGG.gif
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接着是加工圈孔

原来的孔简直是不能看的~~
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用3.8mm的钻头扩孔
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因为尺寸其实只相差了0.2mm,一下子就进去了
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加工后的孔,明显圆很多了。
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然后就可以开始编了

先把辐条都穿上花鼓
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挑出花鼓标志旁的两根辐条,给螺纹涂上黄油
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穿在气嘴孔一边的两个孔内
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专用的六角条帽工具
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辐条全部穿好
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上台调校,即使是折叠车轮子,也不偷懒地校正张力……
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编好后用WD40将黄油清理掉,放在窗外一晚晾干,然后条帽补上502固定,就完工了。


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条帽和圈贴合完美
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非驱动侧的螺纹有点露出来……其实只咬进去了一半。虽说不会影响使用,但是也有碍观瞻……
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穿法修改了一下,驱动侧都是从内往外穿,非驱动侧是从外往内穿。这样子左右张力能够更接近,最大限度的增加刚性。同时稍稍修改了辐条的次序,使非驱动侧辐条比驱动侧更接近于切向,进一步提高左侧的张力。
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后轮重量:
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前轮重量:
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总结:我接触的小车零件也算是不少,发现质量当真比大车的要差一截,很多都是只注重轻量化,而忽视耐用性和使用品质的,尤其是轮组,胡乱编制的不在少数,圈的做工一般也相当差。这次是打算用20寸的组件打造一对质量上乘的轮组,可以说是基本达到目标的,只是由于成本和时间的限制,导致无法买到最合适长度的辐条,算是个不大不小的瑕疵吧。

说点题外话,其实编对轮子花费的时间是很多的,首先是和买家制订方案,然后是组件的联系和购买,特殊要求的还要找厂订造,组件都拿到之后,编制要一天,清理黄油并晾干要一天,用胶水固定条帽又要另一天……并且还由于特殊规格的影响,不时地出现辐条长度计算错误之类的杯具……我是个喜欢静下来慢慢做事的人,在效率和质量之间,我选择的永远都是质量,因此也请大家谅解……

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