1
铸件的基本要求及生产现状
1.1
铸件的基本要求
铸造叶轮是造船、电力、制药、泵阀、交通运输等行
业大型设备上的关键部件,用于输送水、油等液体,其尺寸精度、表面光洁度、组织致密性、材质的抗磨、耐蚀
等性能参数决定了叶轮的设计功效、安全、寿命和正常
运转。
流道部位要求平整光滑、无结疤毛刺等缺陷,确保叶轮在输送过程中不渗漏、压力正常。
1.2
生产现状
目前生产中对于复杂整体叶轮铸造工艺还存在着
一定的难度,因此,对于叶轮铸造工艺的研究特别是涂
料工艺研究历来就是铸造行业的热门话题。
由于形状 结 构
复 杂
、壁
薄 ,叶
片 扭 曲 度 大 ,因
此,铸 造 难 度 相
当 大。
长期以来,针对不锈钢叶轮,一般均采用熔模铸造
的方式进行生产,此种生产方式铸件成本较高、生产周
期较长。
2
铸件结构及原涂料工艺方案
2.1
铸件结构及通用制造方法
叶轮由轮毂、叶片、前后盖板、密封环组成,如图1。
http://s3/mw690/0020Ajqvgy6UqpJQ3PI22&690
典型叶轮材质为CF-8,
力学性能要求:
抗拉强度485MPa以上,屈服强度205 MPa以上,伸长率35%以上。窄流道叶轮直径200 mm以上,流道出口尺寸8 mm以下,
叶片6~8片,这样的叶轮流道狭长,在熔模铸造过程中
前道工序涂料和后道工序清理都很困难。
最初采用全焊接到分半铸造再到目前的整体铸造,
通过用户几年使用对比,目前采用的整体铸造的叶轮运行更可靠,效率更高,完全消除了焊接应力。但整体熔模铸造叶轮在涂料工序上存在很大的技术难度。
2.2
全硅溶胶涂料工艺的优缺点及原涂料工艺
2.2.1
全硅溶胶涂料工艺的优缺点
硅溶胶使用方便,易配成高粉液比的优质涂料,涂料稳定性好。
型壳制造时不需化学硬化,工序简单,所制型壳高温性能好, 有高的型壳高温强度及高温抗变
能力。但硅溶胶涂料对蜡模润湿性差,需加表面活性剂
改善涂料涂挂性。
另外,硅溶胶型壳干燥速度慢,型壳 湿强度较低,制壳周期长。因为硅溶胶型壳在存放期间
不长毛,很适用于面层加表面孕育剂的涂料,它能使表
面孕育剂很好地发挥作用,得到表面晶粒细化的铸件。
全硅溶胶型壳, 以及硅溶胶做面层硅酸乙酯做背层的
复合型壳已广泛用于生产中。硅溶胶是水基粘结剂,制壳时无空气污染,在环保要求越来越严格的今天,该类粘结剂应用有上升的趋势。
2.2.2
硅溶胶型壳干燥原理
硅溶胶型壳干燥主要是通过硅溶胶脱水形成网状的胶体。
干燥初期,型壳表面的水分首先蒸发,型壳内
部的水分借毛细作用向表面迁移,随着干燥继续进行, 涂料层中水分不断蒸发,粘结剂中硅溶胶浓度增大,最终在胶粒的接触表面上发生硅醇缩聚反应,
形成牢固
的硅氧键而导致胶凝。影响硅溶胶型壳干燥的主要因素有环境温度、环境湿度、风速。根据实际经验:面层涂料应无风干燥,干燥时间5~8 h,湿度控制在60%~70%之间,时间太短型 壳未充分干燥,时间太长面层型壳易开裂。过渡层涂料及背层涂料应通风干燥,
风速控制在5~8
m/s,风应为旋转风,不能对着模组一处吹。
湿度应
控制在50%~60%之间, 湿度太低易造成型壳开裂,湿度太大造成型壳干燥缓慢,干燥时间通常应大于8 h。
2.2.3 原涂料工艺
原涂料工艺如表1。
http://s5/mw690/0020Ajqvgy6UqpRa2S884&690
上述工艺在涂料过程中,由于流道狭长,流道内无
法撒上粗砂,强度不够且硅溶胶浆料干燥时间比较长,
很不容易完全干燥。就算保证流道浆料干透,漫长的涂
料工序结束后,经过脱蜡、焙烧得到整个叶轮的熔模型
壳,在浇注时由于流道比较窄涂料层薄,强度不够,流道易跑火穿钢,夹铁。没有跑火穿钢的叶轮在清理时由
于流道呈螺旋形且狭长,流道内模壳无法清理。有时生
产10件叶轮,1件合格,有时甚至“全军覆没”。叶轮在整
个铸造过程中,由于流道的螺旋形状、狭长,从涂料到
清理,环环相扣,给熔模铸造带来很大的困难,合格率
极低,生产周期比较长,为满足客户需要,更快,更好的 生产窄流道叶轮,我们对涂料工艺进行了改进。
3
涂料工艺的改进
改进的涂料工艺如表2。
http://s5/mw690/0020Ajqvgy6UqpTSWPy84&690
针对窄流道叶轮,我公司在熔模整体铸造过程中:
涂料工序采取流道内填干砂,以6~8 m/s风速对着流道
吹风,
解决了涂料工序窄流道难以干燥及模壳强度低
的问题,也解决了后道工序清理困难问题。
通过配料,
感应电炉熔炼、浇注、震动清砂、碳爆得到叶轮铸件。通过外观检验、尺寸测量、叶轮尺寸精度达到了CT6、粗糙度达到了Ra3.2,通过关键部位着色渗透探伤,该叶
轮无超出技术要求的裂纹、缩孔、疏松、夹杂等铸造缺陷。通过成分检验、力学性能测试证明该叶轮的化学成
分、力学性能满足技术要求。
4
生产验证
该铸件铸造涂料工艺经过优化改进后,投产48件,经目视、渗透探伤后合格了45件,产品冶金质量完全达到技术要求,合格率达到了94%,产品合格率得到极大提高。针对类似产品我们也采用同样的工艺方法制作,产品合格率都提升了50%以上。结果表明;在涂料工序,采用对流道内填干砂,吹循环风加快干燥时间,提高模壳强度,成功避免了浇注时穿钢、夹铁,清理困难等难题,提高了窄流道叶轮的
生产效率。
按目前改进后的涂料工艺生产的窄流道叶
轮的质量不仅达到了技术要求,满足了生产需要,缩短 了生产周期,减少了后道工序的清理时间,而且工艺稳 定,生产成本较低,显著地节约了能源的消耗。
作者:贵州航天新力铸锻有限责任公司
刘丽霞
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http://s7/mw690/0020Ajqvgy6Uqqbak0m06&690
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