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全硅溶胶精铸钢窄流道叶轮涂料工艺改进

(2015-08-06 18:21:05)
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专注硅溶胶行业20年

坚持高品质始终如一日

厂家直销

硅溶胶

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1      铸件的基本要求及生产现状

1.1     铸件的基本要求

 铸造叶轮是造船电力制药泵阀交通运输等行 业大型设备上的关键部件用于输送水油等液体其尺寸精度表面光洁度组织致密性材质的抗磨耐蚀 等性能参数决定了叶轮的设计功效安全寿命和正常 运转 流道部位要求平整光滑无结疤毛刺等缺陷确保叶轮在输送过程中不渗漏压力正常

 1.2    生产现状

 目前生产中对于复杂整体叶轮铸造工艺还存在着 一定的难度因此对于叶轮铸造工艺的研究特别是涂 料工艺研究历来就是铸造行业的热门话题 由于形状 结 构 复 杂 壁 薄 叶 片 扭 曲 度 大 因 此,铸 造 难 度 相 当 大 长期以来针对不锈钢叶轮,一般均采用熔模铸造 的方式进行生产此种生产方式铸件成本较高生产周 期较长

 2      铸件结构及原涂料工艺方案

2.1    铸件结构及通用制造方法

 叶轮由轮毂叶片前后盖板密封环组成如图1

http://s3/mw690/0020Ajqvgy6UqpJQ3PI22&690

 典型叶轮材质为CF-8 力学性能要求 抗拉强度485MPa以上屈服强度205 MPa以上伸长率35%以上流道叶轮直径200 mm以上流道出口尺寸8 mm以下 叶片6~8这样的叶轮流道狭长在熔模铸造过程中 前道工序涂料和后道工序清理都很困难 最初采用全焊接到分半铸造再到目前的整体铸造 通过用户几年使用对比目前采用的整体铸造的叶轮运行更可靠率更高完全消除了焊接应力但整体熔模铸造叶轮在涂料工序上存在很大的技术难度

2.2    全硅溶胶涂料工艺的优缺点及原涂料工艺

 2.2.1    全硅溶胶涂料工艺的优缺点

 硅溶胶使用方便易配成高粉液比的优质涂料料稳定性好 型壳制造时不需化学硬化工序简单制型壳高温性能好 有高的型壳高温强度及高温抗变 能力但硅溶胶涂料对蜡模润湿性差需加表面活性剂 改善涂料涂挂性 另外硅溶胶型壳干燥速度慢型壳 湿强度较低制壳周期长因为硅溶胶型壳在存放期间 不长毛很适用于面层加表面孕育剂的涂料它能使表 面孕育剂很好地发挥作用得到表面晶粒细化的铸件 全硅溶胶型壳 以及硅溶胶做面层硅酸乙酯做背层的 复合型壳已广泛用于生产中硅溶胶是水基粘结剂壳时无空气污染在环保要求越来越严格的今天该类粘结剂应用有上升的趋势。

2.2.2 硅溶胶型壳干燥原理 硅溶胶型壳干燥主要是通过硅溶胶脱水形成网状的胶体 干燥初期型壳表面的水分首先蒸发型壳内 部的水分借毛细作用向表面迁移随着干燥继续进行 涂料层中水分不断蒸发粘结剂中硅溶胶浓度增大终在胶粒的接触表面上发生硅醇缩聚反应 形成牢固 的硅氧键而导致胶凝影响硅溶胶型壳干燥的主要因素有环境温度境湿度风速根据实际经验面层涂料应无风干燥燥时间5~8 h湿度控制在60%~70%之间时间太短型 壳未充分干燥时间太长面层型壳易开裂过渡层涂料及背层涂料应通风干燥 风速控制在5~8 m/s风应为旋转风不能对着模组一处吹 湿度应 控制在50%~60%之间 湿度太低易造成型壳开裂湿度太大造成型壳干燥缓慢干燥时间通常应大于8 h

 2.2.3 原涂料工艺 原涂料工艺如表1

http://s5/mw690/0020Ajqvgy6UqpRa2S884&690

 上述工艺在涂料过程中由于流道狭长流道内无 法撒上粗砂强度不够且硅溶胶浆料干燥时间比较长 很不容易完全干燥就算保证流道浆料干透漫长的涂 料工序结束后经过脱蜡焙烧得到整个叶轮的熔模型 壳在浇注时由于流道比较窄涂料层薄强度不够道易跑火穿钢夹铁没有跑火穿钢的叶轮在清理时由 于流道呈螺旋形且狭长流道内模壳无法清理有时生 产10件叶轮1件合格有时甚至全军覆没叶轮在整 个铸造过程中由于流道的螺旋形状狭长从涂料到 清理环环相扣给熔模铸造带来很大的困难合格率 极低生产周期比较长为满足客户需要更快更好的 生产窄流道叶轮我们对涂料工艺进行了改进

3      涂料工艺的改进

      改进的涂料工艺如表2

http://s5/mw690/0020Ajqvgy6UqpTSWPy84&690
针对窄流道叶轮我公司在熔模整体铸造过程中 涂料工序采取流道内填干砂6~8 m/s风速对着流道 吹风 解决了涂料工序窄流道难以干燥及模壳强度低 的问题也解决了后道工序清理困难问题 通过配料 感应电炉熔炼浇注震动清砂碳爆得到叶轮铸件过外观检验尺寸测量叶轮尺寸精度达到了CT6糙度达到了Ra3.2通过关键部位着色渗透探伤该叶 轮无超出技术要求的裂纹缩孔疏松夹杂等铸造缺陷通过成分检验力学性能测试证明该叶轮的化学成 分力学性能满足技术要求

4      生产验证

 该铸件铸造涂料工艺经过优化改进后投产48经目视渗透探伤后合格了45产品冶金质量完全达到技术要求合格率达到了94%产品合格率得到极大提高针对类似产品我们也采用同样的工艺方法制作产品合格率都提升了50%以上结果表明在涂料工序采用对流道内填干砂循环风加快干燥时间提高模壳强度成功避免了浇注时穿钢夹铁清理困难等难题提高了窄流道叶轮的 生产效率 按目前改进后的涂料工艺生产的窄流道叶 轮的质量不仅达到了技术要求满足了生产需要缩短 了生产周期减少了后道工序的清理时间而且工艺稳 定生产成本较低显著地节约了能源的消耗

作者:贵州航天新力铸锻有限责任公司  刘丽霞

 

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全硅溶胶精铸钢窄流道叶轮涂料工艺改进

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