试验机型如上图所示,为四轴飞行器,详细参数如下:
机架
|
450红白机架
|
电调
|
好盈乐天40A
|
电机
|
朗宇x2212,KV980
|
桨
|
1047
|
电池
|
3S
2000mAh
|
飞控硬件
|
Pixhawk
|
遥控器
|
华科尔D10
|
数传
|
3DR
radio
|
1 仅减振床情形
http://s12/mw690/001aRpVkzy77sWmt6oHcb&690
情形1:将飞控(Pixhawk)直接安装在减振床(如上图)上。
Pixhawk大约38克,在仅仅加减振床的情形下,测得的Z轴加速度(原始采样值)曲线如下:
http://s2/mw690/001aRpVkzy77sWmE0X7b1&690
可以看到振动已经超出8g量程范围,这导致加速度测量严重失真。
需要说明的是,这个数据是加速计原始数据,没有经过任何滤波,不像Pixhawk地面站(Mission
Planner)中观测到的是经过滤波后的加速计数据。MissionPlanner中的加速计数据是在1000hz采样下经过15hz二阶滤波的结果,用该数据调试减振,数据不充分,请各位注意分辨。
注:本文数据均是以200hz采样频率得到。加速度计量程为正负8g。
2 减振床+铜板情形
情形2:在减振床上方增加一块70克铜板,再将飞控固定于铜板上。
测得的Z轴加速度原始值已经降为8g以下,少量数据超出8g,如下图所示。
http://s16/mw690/001aRpVkzy77sWmZVSfbf&690
3 减振床+铜板+海绵情形
情形3:减震床上加铜板(70克),铜板上再加海绵。
海绵其实就是洗完用的海绵(如下图),为了做实验不管啦。实验时,对海绵进行了一些裁剪。
http://s4/mw690/001aRpVkzy77sXZUVeb83&690
http://s15/mw690/001aRpVkzy77sWngntIbe&690
减振床、铜板再另加海绵,发现Z轴原始加速计值已经基本降低到了到正负5g以下。因为海绵高度较高,这导致了X、Y轴加速计振动值变得更加恶劣。(上图为Z轴加速计值,下图为Y轴加速计值)
http://s2/mw690/001aRpVkzy77sWnyOvT21&690
可以看到,Z轴有明显改善的情况下,Y轴却突然已经飙升到了3~4g了。原因是海绵太高,所以自然难免会摇来晃去。
4 减振床+铜板+泡沫胶情形
当然这之后又做了不少实验,最后功夫不负有心人,经过多次改良,总算设计出一种非常好的减振结构:采用减震床+铜板+泡沫胶。下面给出减振曲线。
原始值如下:
http://s15/mw690/001aRpVkzy77sWnQHwy9e&690
滤波后的值如下:
http://s1/mw690/001aRpVkzy77sWo6UI820&690
可以看到:
Z轴加速计原始值已经控制在正负3g以内,滤波后振动信号幅度进一步减小至正负0.2g以内;
X、Y轴加速计原始值集中在正负1g以下,滤波后更是在正负0.1g以内。
此实验所用到的泡沫双面胶如下图所示:
http://s4/mw690/001aRpVkzy77sXZDdvB93&690
粘贴方式为:
1、将减震床固定在飞行机架上;
2、在减震床上固定70克铜板;
3、在长方形铜板四个角上各粘贴一片15mm*15mm的泡沫双面胶;
4、将飞控放置于泡沫双面胶上固定。
以上是我测试的结果,各位也可以用3M胶进行测试,这样的固定会更加牢靠。
综合上面的测试,得到的主要经验是:飞控太轻(38克),像“减震床”这样的东西,飞控都觉得太硬了。所以减振的原则就是:第一,必须给飞控增重;第二,必须给减震床增加额外的弹性。
1、给飞控增重,就是增加铜块,以增加飞控的整体惯性,起到“硬”滤波效果;
2、增加所谓的泡沫双面胶(四个角上,各贴一小片),为的就是增加更多的弹性,更好的隔绝振动。
当然还有很多因素会影响的飞控的振动环境,比如机架是否牢靠,电机质量如何(转动稳不稳),螺旋桨是否做过动平衡等等,这些因素也比较关键,这次实验没有在这些地方做文章。
关于70克铜板,有朋友会觉得太重啦!要追求一个非常好的减振效果,这样的牺牲也许是非常值得的!当然,也有一些公司的加速度计、陀螺仪单元(IMU单元)是单独做成了小盒子的,他们在IMU盒子里面做了许多减振的工作,这样直接安装到机架上就可以了。不至于像我这样,下血本。
等有时间了,有条件了,我要出一款带硬件减振的IMU。
: )
拭目以待吧!
加载中,请稍候......