机械手臂不松刀的原因已经解决办法
(2014-11-04 10:47:41)
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使用机械手臂主要是为了提高作业效率,而如果手臂发生故障则会影响到工作状态,与期盼背道而驰。
换刀过程中动作中断发出2035#报警,显示内容为机械手伸出故障。根据报警内容可以知道机床是因为无法执行下一步“从主轴和刀库中拔出刀具”,而使换刀过程中断并报警。主轴系统不松刀的原因有以下4点:
①、主轴装配调整时,刀具移动量调得太小,致使在使用过程中一些综合因素导致不能满足“松刀”条件。
②、顶杆已变形或磨损,弹簧卡头出故障,不能张开。
③、刀具尾部拉钉的长度不够,致使液压缸虽已运动到位,而仍未将刀具顶“松”。
④、拉杆尾部空心螺钉位置起了变化,使液压缸行程满足不了“松刀”的要求。
可以通过调整空心螺钉的“伸出量”,保证在主轴“松刀”液压缸行程到位后,刀柄在主轴锥孔中的压出量为0.4~0.5mm。未能伸出完成从主轴和刀库中拔刀动作,产生故障的原因可能有:
(1)、系统有问题。建立不起“拔刀”条件 其原因可能是:电动机控制电路有问题。检查电动机控制电路系统正常。
(2)、主轴系统有问题。刀具是靠碟簧通过拉杆和弹簧卡头而将刀具柄尾端的拉钉拉紧的,松刀时液压缸的活塞杆顶压顶杆,顶杆通过空心螺钉推动拉杆,一方面使弹簧卡头松开刀具的拉钉,另一方面又顶动拉钉,使刀具右移而在主轴锥孔中变“松”。
(3) 、松刀感应开关失灵
在换刀过程中,各动作的完成信号均由感应开关发出,只有上一动作完成后才能进行下一动作。第3步为“主轴松刀”,如果感应开关未发信号,则“拔刀”就不会动作。检查两感应开关,信号正常。
(4)、“松刀”电磁阀失灵。主轴的“松刀”,是由电磁阀接通液压缸来完成的。如电磁阀失灵,则液压缸未进油,刀具就“松”不了。检查主轴的“松刀”电磁阀动作均正常。
(5)、“松刀”液压缸因液压系统压力不够或漏油而不动作,或行程不到位。检查刀库松刀液压缸,动作正常,行程到位;打开主轴箱后罩,检查主轴松刀液压缸,发现也已到达松刀位置,油压也正常,液压缸无漏油现象。
常言道无风不起浪,这话同样也适用于机械手臂发生故障的原因,只有在日常使用中做好维护保养工作才能减少故障的发生。
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