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出磨生料质量的影响因素及措施

(2016-02-29 15:39:08)
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焦作神海立式磨机

矿渣立磨

立式磨机

煤磨系统

 

水泥的质量主要取决于熟料的质量,煅烧优质熟料必须先制备适当成分的生料。而出磨生料的稳定性直接影响熟料煅烧热工制度的稳定,最终影响熟料的煅烧质量。配料是根据所需水泥品种、原料的物理、化学性质与具体生产条件确定所用原料的配合比,以达到水泥熟料煅烧所要求的适当成分的生料。为了确定各种原料消耗的比例,达到优质、高产、低消耗生产水泥熟料的目的,在生产中必须进行配料计算。生产中,原料资源和设备条件确定后,通过配料计算,可经济合理地使用矿山资源,确定各种原料的数量比例,以得到成分合乎要求的水泥熟料,为窑、磨创造良好的生产条件。某生产线投产初期,生产中影响生料稳定的环节较多,X荧光配料波动较大,本文就对影响出磨生料调配的因素以及采取的措施进行介绍。

1 原料的影响及措施

1.1 石灰质原料的影响(1)石灰石成分的波动:由于石灰石矿山剥离层厚等原因,石灰石原料成分波动大。高、低品位石灰石进入预均化堆场,分布不均匀,造成石灰石成分波动较大。2007年该厂投建了采矿废渣储存库,实行了优质石灰石与采矿废渣分别储存,取料时按比例搭配使用,很大程度地稳定了石灰质原料的波动。 

(2)石灰石破碎粒度:石灰质矿石破碎粒度不均,势必加大物料的离析作用,引起料堆横断面上成分的波动。在物料进入粉磨设备之前,尽可能将大块物料破碎至细小、均匀的粒度,以减轻粉磨设备的负荷,提高磨机的产量。另外,物料破碎后,可减少在运输和贮存过程中不同粒度物料的分离现象,有利于制得成分均匀的生料,提高配料的准确性。 

(3)石灰石预均化堆场的堆料:石灰石预均化堆场为圆形,采用圆形混用堆取料机堆、取料。该厂石灰石采用Φ90 m混匀堆取料机取料,堆料900 t/h,取料500 t/h。堆料机故障不能自动布料时,人工定点布料的不匀直接影响石灰石预均化,离析作用导致碎料和块料两极分化。后来再有堆料机故障不能自动布料时,实行人工间隔10 min对堆料机移位堆料,尽量接近自动堆料状态,很大程度上改善了堆料均化效果。 

(4)石灰石预均化堆场的取料:石灰石储存仓Φ12 m×25 m(有效容积Φ12 m×18 m)取满后,在配料过程中,因物料的离析作用,取料机停车30min后就会出现大粒度石灰石集中出仓的现象,给配料带来很大影响,而且也影响立磨的粉磨工况。后来我们采取了取料机和磨机同步运行的措施,石灰石仓保持一定的料位(10 m~15 m),取料机的台时和磨机所用石灰石的台时基本相等。完全避免了石灰石离析的现象。1.2 粘土质原料和校正原料的影响 

(1)砂岩。刚生产时,砂岩堆放量较少,散堆堆放,平取喂料,造成砂岩成分波动较大,后来采用拢大堆的方法,进厂砂岩在大堆上卸料,平堆竖取,一定程度上稳定了砂岩的成分。间隔两小时入仓,保持15 m×2/3的料位,同样减少了砂岩块的离析作用。最初砂岩仓溜子天圆底方(600 mm×750 mm),夏季雨水较多时,仓壁上粘料严重,砂岩出仓堵塞较频繁,后来,我们将天圆底方的底方由(600×750)mm改成了(750×750)mm,并在缩口增加2个300×300 mm人孔门,定时清理仓壁上的集料。较好地解决了砂岩出仓堵塞的现象,出磨生料中SiO2的含量稳定在13.00%左右。 

(2)高铝土。刚生产时,高铝土堆放量较少,散堆堆放,平取喂料,掺入砂岩喂料后,造成砂岩成分波动较大,生料中Al2O3的含量为2.60%~3.10%。2008年建立了高铝土堆棚,堆放破碎过的高铝土,建立了配套喂料小仓和定量给料机,按配比进行喂料,确保了生料中Al2O3的含量在2.80%~2.90%。 

(3)铁矿石。粒度较均匀,进场铁矿石拢大堆堆放,从而保证库存在15 m×2/3以上,即可确保出磨生料中Fe 2 O 3的含量稳定在1.80%~2.00%。

(4)粉煤灰。保证高库位,即15m×2/3料位。1.3 定量给料机的影响 

(1)离析料块卡秤或速度传感器的误导影响定量给料机计量,且定量给料机速度的微调从监控镜头中看不出来,我们将定量给料机转速Hz数接入中控并结合入磨皮带的电流波动趋势严格监督其准确性。 

(2)生料配料时,通常是多台电子皮带秤同时进行配料,在原料成分和原料配比都没有变化的情况下,如果大幅度增加或者减少磨机的总喂料量,由于电子皮带秤的非线性误差,将使实际入磨的配比发生改变,从而造成出磨生料成分的变化。 1.4 QCX生料监控仪配比调节不当 

(1)QCX生料监控仪只能根据X荧光分析仪化验出的生料结果调整配料方案,原料发生变化时,缺乏及时有效的监控措施而得不到及时调整,后来,以“X荧光分析仪”化验出的生料结果为主,我们将原料调配由生料磨操作工进行配合调配,从监控电视里看到物料变化(颜色、粒度)时,及时调整配料方案,杜绝了生料成分或高或低的较大波动,生料质量有了很大改善。 

(2)对于成分波动大的原料,判断不准确,缺乏良好的预见性,配比分配不合理,加剧了生料成分的波动。这需要配料操作人员加强责任心,努力提高业务操作水平,做到勤检查、勤观察、勤调整,分析配比及生料成分的相关性,以此判断出磨生料质量及计量设备的可靠性。  

(3)水分含量高的原料配比的调整。遇到雨季,石灰质原料水分含量2.5%(有粘仓挂壁现象),高于日常的1.5% ,这时,磨机喂料给定量高于日常的给定量,磨机工况将会发生一系列变化,而生料入库负荷并没有高于日常负荷。 

(4)掺入窑尾回灰的影响。增湿塔下料设备发生故障时,回灰料随废气一并抽入生料磨机内,而回灰料中的CaO含量偏高,这时,原料的配比就应该考虑回灰料中的CaO含量而进行调整;窑尾收尘器回灰系统一般选择连续开启,回灰与生料均匀入库。当生料磨高价电避峰期或点检停磨时,应避免回灰集中大量入库对生料产生质量波动,将回灰料存入收尘器灰斗内(允许存量),当生料磨开启后,开窑尾收尘器回灰系统,根据以往放灰量经验调整原料的配比,确保出磨生料质量的稳定。 
2 磨况的影响及措施 

2.1 故障断料的影响 

当几组分物料有一种出现故障断料时,其他几组分物料要减产喂料,超过10 min不能恢复正常下料时,要立即停磨。特别当砂岩断料生料磨低产运转时,石灰石的饱和程度显著提高,生料中CaO含量特别高。 
2.2 磨机操作和工况的影响 

(1)减少磨机启停次数。如果磨机频繁开停,对生料成分的稳定必然造成影响,刚启磨或停磨后的出磨生料成分都会发生变化,相对CaO含量低。

(2)保持磨机正常运行状态和稳定的喂料量。保持磨机正常运行状态,对于使用球磨机进行生料粉磨的水泥厂尤为重要,操作员应注意观察磨音信号、磨机运行电流、入磨物料的性质变化,保持适当的喂料量,避免出现饱磨等非正常粉磨状况。立磨运行时可通过风量、磨辊压力、喷水量、喂料量、选粉机转速等多种手段进行调整,立磨物料在磨内流速快,达到平衡所需要时间短,但生产中操作员往往不注意保持喂料量的稳定。实际上,频繁增加或减少磨机喂料量不但造成生料成分波动,而且对设备的长期安全运转也不利。 

(3)当物料变化,而通过监控电视观看其颜色、粒度不明显时,通过磨况也可以判断,CaO含量高时,立磨机的外循环量、压差、负荷等都会相对增加,球磨机的磨音明显降低,出料量明显减少,这时,应根据磨况的一系列变化迅速调整原料配比。 
3 生料取样的代表性和分析设备的校验 

3.1 取样位置的特殊情况 

生料取样一般是由螺旋输送间歇取样机取样,取样位置在成品空气斜槽终端,而该厂在该位置正好设置了一台小型滤袋式收尘器,成品生料经空气斜槽流经间歇取样器,取样螺旋输送机工作时,收集到部分收尘回灰料,在生产中一直存在出磨生料和入窑生料细度相差的问题,即入窑生料细度高于出磨生料细度,两者KH也有所差异。综合以上因素,由于除尘回灰和取样点气压的不稳,除尘器工作正常与否直接干扰取样代表性,进一步影响到检测结果对生产的指导。所以,在原料调配过程中应该考虑到这一点。 

3.2 化验室与生产部门之间的协调 

(1)化验室进行生料质量控制时,每小时取1次生料的平均样进行成分检测,并以此为依据对原料的配比进行调整。如果由于磨机工况或操作的变化导致生料成分突然波动,化验室依据异常生料样进行调整,会导致生料成分忽高忽低,难以稳定。 

(2)为避免开停机的异常生料成分对调整的干扰,应合理安排开停机时间,立磨在开机5 min(球磨机在开机15 min)后清除取样盘,将异常样倒掉,最终取回磨机达到粉磨平衡后的出磨生料样作为调整的依据。 

(3)取样器异常,取样较多时,取样人员应该将取样盘内的料样搅匀后取适量的代表样。严禁取走取样盘上部料样而倒掉下部料样,因其不具备该小时代表性。 

(4)制样的方法要正确。这里面包括制样添加剂(助磨剂和粘结剂等)药液的有效性、用量的准确性,制样设备的正常工作、卫生状况等,化验人员都必须严格按照操作规程进行操作。 
3.3 分析设备的校验 
要考虑X荧光分析工作性能,曲线是否有漂移、标定的间隔时间等因素而影响化验结果准确性。 

4 生料配料控制的控制对象

目前还有许多水泥厂的生料配料都是采用钙、铁控制,但由于该方法只关心CaO和Fe2O3的含量,而不考虑SiO2和Al2O3含量的变化,因此,虽然出磨生料钙、铁滴定值合格率很高,但其每天平均样的率值却波动很大,无法保证出磨生料率值的稳定。生料钙、铁指标与水泥熟料的质量没有直接的关系,只有生料率值才可决定生料的易烧性和熟料的质量。因此,直接控制出磨生料的率值,实行生料配比率值控制可显著提高出磨生料成分的合格率,促进窑的煅烧和改善熟料的质量。

5 效果
综合上述,通过以上具体措施的落实,改变了以往出现问题无所适从的状况,出磨生料质量得到良好有效的控制,一定程度上弥补了原材料均化能力不足对生料质量的影响,岗位责任明确,处理方法统一,生料质量有了明显的提高,入窑生料成分相对均匀稳定。

作者:琚瑞喜; 郝小五; 杨延军
机构: 登封市嵩基水泥有限公司; 

新乡平原同力水泥有限责任公司

文章来源于:中国水泥备件网论坛

(www.cement365bbs.com)

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