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经典案例之五——并非所有的“气纹”都靠调

(2016-09-03 10:29:16)
标签:

教育

实用注塑技术

杂谈

注塑高手

注塑技术培训

       下面是电视遥控器装饰件,原料:PMMA(黑色半透);出模数:1出4;水口类型:大水口;产品尺寸:30*21*12(单位毫米)。

 http://s5/mw690/002lXJWAzy74ykN9yNm44&690                                                 
     这个产品用量很大,生产也一直正常。一天又开机生产,注塑领班反映气纹调不到,品质不签板,无法开机生产。看了一下领班带来的样板,如下图:

      说真话,看了产品心里很不以为然,这点气纹对于注塑老手来讲,根本就不算事儿!跟领班说:把最后一级注塑速度放慢一点解决了!领班说:试过了,不行,怎么调气纹都在。
      好吧,那去机位亲自调。调了一会,奇怪了啊,真的不管最后一级射速放多慢,气纹就在那里一动不动。
      问领班,以前生产有没有气纹,领班说没有。问品控,品控说最开始是没有,后来慢慢有一点点,但没有这次这么明显。
      会不会是排气不良或者排气堵塞了?检查模具,排气槽位置没有问题,也没有堵塞。
      什么问题?。。。。。。
      最后检查前模型腔,问题出来了:前模气纹位置有模印,四个产品四个位置都有,完全一样!
      后来把这个问题搞清楚了。这套模具最开始试模时没有问题,但因为气纹位置是最后进胶及稍有困气,长期的高温高压气体对模具表面有一定的腐蚀、退火作用,使得模腔表现逐步氧化,形成“气纹”(实际上是模印)。再加上防锈油打得不均匀,模具在放置过程中进一步氧化,所以这次再生产时气纹就非常明显,导致品质不能接受了。
      问题找到了,解决起来就简单了,去模具部找一个省模美女来省一下模面,抛下光,再试啤,气纹消失了,问题得到圆满的解决了!
 
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