这是我一个从朋友在生产遇到的问题,图片是他发过来的,希望我帮他分析一下。
说明一下,我这个朋友现在是注塑部经理,我们同事多年,他调机的技术绝对行。
先看图片,说明:
1、两个红色箭头为两点浇口位置;热流道;模腔数为1*2;材料为PC+20%GF;产品长:120mm,宽:64mm;
2、工艺:料温310℃,模温:定模70-80℃,动模:110℃;
3、中间为嵌件为钢片,厚度为0.3mm;
问题:产品变形,最大变形量约2mm,不合格。
http://s10/small/808e421cgbe2c78336e29&690
接到这个案例时,与朋友进行了交流,了解他已经做了哪些调整:
问:钢片有无变形?答:有变形,但供应商讲无法改善。
问:不放钢片注塑,产品有无变形?答:无变形。
问:料温是否已经调到最高了?答:是,再高就烧焦。
根据与朋友了解的情况,以及朋友现在的工艺,作如下分析:
1、现行工艺已经是前模低,后模高,但变形依然存在,说明冷却不均引起的变形无法在工艺上调整过来;
2、不放钢片注塑时无变形,而放钢片有变形,可能有两个原因,一个是钢片本身变形,另一个是压力不均匀引起的变形。
3、模具设计不合理,有大的嵌件钢片加上用20%加纤PC料,两点浇口明显不够。但模具为热流道,增加浇口不太现实。
提出的建议:
1、压力不均匀引起的变形是主要原因,冷却不均匀引起的变形是次要原因,重点解决压力不均匀引起的变形;
2、自己做夹具将钢片变形校正过来,排除钢片变形引起的产品变形;
3、工艺上将前模温度调高,后模温度与料温已经较高保持不变。采用高(模、料)温、中低压与速度射胶,减少模腔内熔体压力差与分子定向。保压采用降压法,逐步降低保压压力,保压要随着冷却过程中模腔内压的降低而降低,尽可能避免浇口处压力过大,把压力不均匀引起的变形降到最低。
给朋友提出以上建议后,朋友调机技术果然厉害,第二天打电话来讲,OK,变形量降低到0.1mm以下,合格!
朋友总结成功的原因主要两点:一是钢片变形校正;二是降压保压法,压力不均匀引起的变形减小。前模温度基本没变,因为侧面的包胶位不在前模而在行位上,以后想办法在行位上加运水进一步改善。
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