污泥间接加热型热水解工艺的热平衡与成本浅析
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——美国SlurryCarb低温碳化工艺的能量输出问题
【摘要】讨论了一种叫做“低温碳化”的技术。文章列举了主要资料来源,提出了对这种工艺进行热工分析的思路和方法,并给出了依据资料所制作的完整的物料和热平衡图,对该工艺所提出的能量净输出概念进行了讨论。
一、资料来源和依据
关于此项技术,EnerTech的保密工作做得较好,至今尚没有工程的具体参数、数据被泄露出来。厂家所公布的热平衡,有几个不同的版本,但都是经过加工的极端简化版本。具体如下:
1、April 30, 2009 CWEA Annual Conference Palm Springs, CA
此版本与January 26 & 27, 2010的CWEA Specialty Workshop Biosolids Management in California
Whittier & San Francisco, CA相同。
http://s15/mw690/6e4fedaftcc643d0a222e&690
2、September 14, 2009 at 5th Canadian Residuals and Biosolids Conference, Niagara Falls, Ontario
http://s3/mw690/6e4fedaftcc643e13f632&690
3、October 7, 2010 at Air and Waste Management Association Fall Conference Atlanta, Georgia
http://s9/mw690/6e4fedaftcc643f37aea8&690
4、September 28, 2004 at SCAP Workshop - Perris, California
http://s1/mw690/6e4fedaftcc64401d9710&690
5、June 2, 2008 at BACWA Biosolids Workshop San Leandro, CA
本例同于Carbonization technology converts biosolids to an economical, renewable fuel
一文的数据。
http://s16/mw690/6e4fedaftcc6441332c9f&690
6、EnerTech的SlurryCarb专利
7、Saving by Design
真正让笔者了解此工艺的是加州Rialto项目参与的一个设计节能计划。通过这一优化设计,加州项目可能实际采用了一种逆流式的双换热器设计,两步返混,对污泥进行间接给热。这一设计所给出的温度和流量概念,为笔者解开谜底提供了基本依据。
http://s5/mw690/6e4fedaftcc6444681e14&690
二、基本条件与解题思路
1、基本条件
这个项目的设计值有多个不同的说法,有883吨/日,有857吨/日,有801吨/日,有700吨/日,有675吨/日,有621吨/日……。由于883吨的说法有一个比较明确的物料平衡,因此选择以此为基准进行分析。
湿泥含固率为22.3%或22%,对此所有资料基本一致,这里选择22.3%。
干基污泥量为197吨,最终热水解处理并经脱水、干化后形成的产品为干基179吨,含固率93%,因此产品量为193吨/日。
2、解题思路
间接加热的热水解,除了加热形式与直接蒸汽注入方式不同外,在热水解原理方面应该是类似的,都是通过高温、高压,使得细胞破壁失水,从而改善污泥的脱水性质。在热工原理上,就是利用水在高压高温的亚临界状态下的性质,在液态形式下进行加热、换热、输送和反应的。因此,所需使用的就是一张不饱和水和蒸汽性质表。
根据以上数据和图表,对整个系统做初步分析如下:
n
n
n
n
n
假设反应器出口含固率为一个定值,根据所给出的温度值和各种能找出的物料质量关系进行核算,发现该图上给出的这些数字是无法实现热平衡和物料平衡的,因此判断此图可能并非真实数据。
基于以上难点,笔者对此项目的研究停滞了数日,不过最终还是找到了一种解题的思路,并得到了满意的结果。主要考虑如下:
n
n
n
n
n
计算较为繁复,这里从略。
三、技术特征及取值的讨论
1、间接换热的湿泥调配后含固率
众所周知,污泥的一个重要特点是粘性和流动性问题。含固率越高,流动性越差,这对以间接换热为基本特征的工艺来说,尤为关键。加州项目上采用了特别开发的高压大流量泵,但具体参数如何,未予公布。
2、反应器前后含固率
笔者的一个重要发现是,采用这种间接换热形式的热水解,由于返混比例极高(大量物料从反应器经高温换热器进行加热后回流反应器,部分物料从预热器又回流到混合器中,干基返混比为6.6以上,即新泥1 kg.ds/h,需返混5.6 kg.ds/h),没有直接加热法的蒸汽注入,相反,倒有闪蒸汽的排出,再加上水解率有限(根据实际运行参数推算的干基水解率只有10~15%),因此反应器前后的含固率差很小(不到一个百分点,即如果出反应器是22%的话,入也就22.01%)。
这意味着,大量物料如果需要间接换热的话,可能不得不考虑流动性问题,特别是高浓度时可能造成的挂壁现象。
因此,笔者猜想,间接热水解技术很可能必须对湿泥进行调配,降低其含固率,以使反应器出口的含固率低于15%甚至更低。
本文的分析假设反应器出口含固率为15%。
3、系统的温度与压力选择
首先,多级换热,包括两次返混,已使换热器的负荷大大减轻,四个热工工艺设备的衔接逻辑也必然会支持这样一个温度从100-120度到130-140度、再到200-220度、最后到240-260度的梯级过渡方案。
其次,常规设施和做法,也可以理解这种安排的合理性,如减压一般就在0.2 MPa左右,那么这里安排110-120度就相当合理;接下来的间接换热,出于热端流体的温差考虑,也可了解这种换热后的温差不会超过15-20度;之后采用了返混,才能将温度突然提高80度以上,从130度到了210度;最后,高温返混的加热,是依靠导热油的,目前成熟的导热油工作温度也就在300度左右,因此选择冷端不超过250度的出口温度、不到40度的温差,也就是顺理成章的了。
压力方面,温度一定,则压力也就随着定了,更多的选择其实也没有必要,给出再大的区间,无非都是障眼法罢了。按照这里给出的温度,系统的主要部分均在1.8 MPa下运行,只有一段到了3.6 MPa。
4、污泥热值与相应的脱水含固率
5、上清液的处理及其沼气产出
由于大量有机质被水解,进入液相,加州项目的能量平衡中考虑了将这部分能量回收。其方法是建设一个IC装置,对上清液进行厌氧消化。
从给出的沼气能量看(274
mmBtu/d),折合到水解物质量(197-179=18 tds/d)上,为16770 kcal/kg.VSSr。这是不可能的。从这一数值猜测,其沼气产出量可能只是一个理想化的假设而已。
6、干化的能量需求
7、电能消耗
这里取较低的数字。电能折算为热能需考虑实际发电系统的平均热效率,以污泥焚烧看,较为合适的取值为23.4%,则电能消耗为
40.1 MWH * 1000 / 24 / 23.4% * 860 * 4.1868 / 10^6 = 25.7 GJ/h
8、项目能量的净输出
其次,SlurryCarb的能源消耗是否真如所宣传的那样低。根据笔者的计算,该工艺可以有正产出,但量要少得多,且它是以原生污泥有机质高为基本前提的。
9、有机质水解氧化
四、物料和热平衡分析
http://s5/mw690/6e4fedaftcc644623e544&690
五、成本简析
加州项目投资了1.62亿美元,美元人民币汇率可取为6.7元/美元,则投资相当于10.8个亿;
项目的实际设计处理量应该在700吨以内。经过一年的试运行,2011年5月官方公布的消息称,实际处理量平均达到了300吨,也即仅相当于设计值的不到50%(这一点人家绝对诚实!)。就单位投资来说,即使以883吨的最大处理能力来计算,这个项目的日吨规模投资也超过了120万元人民币。
这里假设在华实施的成本可以大幅度降低,为美国成本的1/3,以吨投资40万元/吨·日来计算,其它数据取《污泥热水解消化工艺的性能与成本解析》相同的经济参数:电价0.75元/千瓦;天然气价格3.2元/立方米,热值8400 kcal/kg,锅炉热效率85.4%;雇员平均年薪4万元,定员人数均为20人;年利率5.94%,还款付息期10年,复利计算;维护成本按总投资额计算,系数2.5%;无药剂成本,不计处置费,经热水解、热干化的污泥免费送水泥厂焚烧处置。湿泥量按照20%含固率,883吨含固率22.3%的污泥,折算“标准湿泥量”985吨/日,以此为基数进行分析,则这种工艺的直接运行成本大约为185.6元/吨,间接成本(折旧和财务成本)148.5元/吨。
国内两个类似工艺的厂商声称其投资仅为15-20万元/吨·日。根据工艺的压力、温度来判断,要保证安全性和质量,40万是否能打得住都还两说着。执行类似高温高压间接换热的工艺过程,20万级别的工艺和设备最终效果如何,我们只能拭目以待了。
六、结语
无论是直接换热还是间接换热,改善脱水、提高消化率、实现非热能减量等方面的优点,是所有热水解工艺均可具备的。
热水解的应用如何做到最佳化,尚需实践经验和摸索。从原理上说,是一个值得研究的方向。
这种技术较为复杂,设备档次和水平均要求很高,即使在能耗上较热干化低一些,但总体运行费用也仍会达到200-300元/吨以上。“天下没有免费的午餐”,一些颇被看好的新技术,如直接加热热水解或这种间接加热热水解,其实也都不会如我们所期待的那么“便宜”。
作为一种刚刚开发出来的新技术,其可靠性、性能以及(相比于干化而言的)节能优势是否属实,也都尚有待实践检验。在商业上的某些超前宣传恐怕有些不确切。
在引言中已略作介绍,这套工艺的开发历时很长,资金投入巨大,工程难点和待优化内容极多,专利保护点考虑得已较为周详。笔者是本着学习的态度来研究的,也希望看好这一技术的厂商不要天真地以为这个技术很容易抄袭或剽窃,事实恐怕恰恰相反。
基于这种工艺的复杂性,一般客户恐怕难以索解,本文抛砖引玉,算是给对此技术感兴趣的读者提供一个初步解答。对与错,无关紧要。正确的解读,还建议向提供这种技术的厂商直接咨询。
泥客庄主
2011年9月5-14日稿
2012年10月19日贴出

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