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污泥热水解消化工艺的性能与成本解析【续】

(2011-08-12 22:59:15)
标签:

热水解

污泥

污泥处理

污泥处置

厌氧消化

热干化

杂谈

【接续前篇】

 

五、污泥条件变化的影响

 

众所周知,有机质低、含沙量高,是国内污泥厌氧消化的两个瓶颈。对此瓶颈,热水解工艺也不例外。有的业者已就此问题进行了初步研究,其方法为增加一个除砂工艺,具体效能如何,尚未见工程证实。

将前述设计条件中的有机质含量75%改为50%,保持同样的有机质降解率(见业者的实验研究,实际是不可能的,50%有机质含量的污泥,除砂后有机质降解率从46%可提升为53%,到不了60%)、水解率、有机质降解产甲烷率,主要运行参数的计算结果如下:

 

1、水解+消化工艺的产气及发电参数

沼气量降为30000立方米/日。

沼气输入能量降为7.66 MW,设为维持原产电能力,以天然气补充,则天然气能量输入5.24 MW

有机质水解率35%,新鲜蒸汽量4842 kg/h,闪蒸汽量4141 kg/h,蒸汽给水温度维持94度,新鲜蒸汽焓为3.2 MW

热水解(未再考虑消化保温)所需能量占沼气产生能量的41.7%

水解物质量为19.2 t.VSS/d,水解后的含固率为11.2%

       有机质降解率60%,意味着降解量为32.9 t.VSSr.d,以水解后的干基90.4 tds/d计算,消化器允许的入口含固率8.1%

       按照30000立方米的产气量和20100立方米的池容算,池容产气率降为1.5 m3/m3

       消化器的有机质负荷为2.7 kg.VSS/m3.d

消化后的干固体量为28000 tds/a

       水解消化后的脱水污泥(30%DS256/日。

 

2、传统消化工艺参数

工艺计算结果如下:

可实现有机质降解110 tds/d * 50% * 36.9% = 20.2 t.VSSr/d,产沼气18440 m3/d,池容产气率0.6 m3/m3

为保证消化罐加热和保温,发电量降为1200 kWh,消化系统的自用电量上升为32%

污泥脱水含固率仍取22%,日产生脱水污泥量406吨。


 

3、水解+消化与其它工艺的比较

       不考虑处置成本时的投入产出如下:

 

单位

水解+消化

传统消化

燃气热干化

燃煤热干化

单位投资

万元/吨日

50

35

25

25

需最终处置量

/

256

406

122

122

含固率

%

30%

22%

90%

90%

单位处置成本

/

0

0

0

0

发电产出

/

90

47

0

0

直接成本

/

118

35

276

161

折旧财务费用

/

175

123

88

88

综合处置成本

/

-203

-110

-364

-249

 

       考虑处置成本时的投入产出:

 

单位

水解+消化

传统消化

燃气热干化

燃煤热干化

单位投资

万元/吨日

50

35

25

25

需最终处置量

/

256

406

122

122

含固率

%

30%

22%

90%

90%

单位处置成本

/

150

200

100

100

发电产出

/

90

47

0

0

直接成本

/

188

183

298

183

折旧财务费用

/

175

123

88

88

综合处置成本

/

-273

-259

-386

-271

 

 

六、讨论

 

       笔者采用不同经济参数进行了一系列试算,现对热水解+消化的技术和经济成本方面的一些问题提出讨论:

 

1、技术方面

与传统消化相比,热水解+消化工艺在一定程度上可改进传统消化的效果,几个商业上的说法基本可以得到证实:

1)  大规模减少消化池容,可缩减为约为原池容的2/31/2

2)  有机质降解率可以大幅度提高,从原来的30%+提高到60%

3)  脱水性质得到改善,脱水污泥产量大幅度减少;

 

但有些说法值得商榷:

1)“由于系统的能效高,产生的能量(以沼气的形式)比工艺系统消耗的能量多很多(系统有余能出售)。发电机的余热能够产生大部分的THP工艺需要的蒸汽的热量”。

从沼气发电自用电量看,设计条件下(挥发性有机质75%),高浓度传统消化可达到自用电率15%以下,而热水解+消化工艺在25%以上。

热量方面,如果说发电机余热能满足CHP热量的大部分,就是说应该超过50%,这一点前面已经讨论过,40%来自发电机余热的说法实现起来恐怕都是有困难的。

 

2)“电能的需求很少,只是用于各类泵的运行。采用THP预处理大幅度减少了消化池容,从而降低了消化池的混合搅拌的水泵的电耗。节约的电耗超过THP预处理所需的电耗”。

从消化池的搅拌电耗看,节约了消化池容积,是有节电效能,但是CHP是在高压下运行的,各类用于物料搬运、控制、热源和冷源的泵送的电耗,相比于传统消化会有很大增加,从Bran Sands实例看,吨处理量的电耗高达85.6 kW1.96 MW*24*1000/548 t/d),而传统消化在20 kW以下,所谓电耗节约的说法亟需证实。

 

3 “厌氧消化池的有机负荷和水力负荷高得多,消化工艺很稳定。THP工艺使污泥的粘稠度降低,消化池的固体投配含固率高达8-12% , 是传统消化工艺的两倍。消化速率也大为提高,水力停留时间缩短到12-15天。所以,消化池的消化能力提高2-3倍。通常增加的THP工艺部分的投资与节约的消化池容的投资相当,并且还可以减少占地和提高消化性能。”。

从实例看,固体投配量低于这里所说的8-12%,传统消化也并非一定低于4-5%,这是一个比较对象的选择问题。消化速率以18天来设计,对比传统消化工艺的时间按28天考虑,在投资方面相反是传统消化占尽优势(基于笔者假设的热水解-消化项目完整投资50万元/吨日)。在设计条件下,热水解-消化工艺的投资必须降低到35万元以下,方能与传统消化的成本持平。

 

4)“传统消化的丝状菌产生的泡沫问题不复存在”。

泡沫问题不但仍然存在,而且还很严重,恰恰是Bran Sands厂未能解决的问题之一。是否通过热水解杀灭丝状菌就可彻底避免泡沫,这一说法值得怀疑。

 

5)“采用THP 后的消化稳定的产物(消化剩余污泥)是无菌的固体, 因为污泥在155-165摄氏度下处理了30分钟, 所有的病原菌都被杀灭。无需进一步的干化来杀灭病原菌。 最终产品无臭无味,和土相似,满足巴氏消毒的A级产品要求。可以用作肥料和土壤改良”。

采用55度高温消化,同样可实现灭菌。这一点两者区别其实不大。

 

6)“沼气中硫化氢含量低,不需要脱硫就可以进入后续的热电联产设备”。

这一点有待证实。青岛麦岛项目通过投加三氯化铁,也同样做到这一点。

 

 

2、关于经济性

从试算的结果看,笔者以为,要成功应用热水解消化技术,应该有几个前提:

1)消化后污泥的处置费高

只有这样,才能凸显热水解+消化改善脱水性质、降低最终处置量的优势,也因此才能获得相比于传统消化的经济性;

这一点非常重要,因为从直接运行费看,能够改变热水解与传统消化成本关系的,除了热水解的投资必须大幅降低外,只有最终处置费。

 

2)发电补贴价格非常高

惟其如此,才能凸显多产沼气、多发电的优势;设计条件下,如果电费提高为2.1/度,热水解+消化的经营成本就会为正数。

这一点对于理解英国业主的选择很关键,要知道欧盟的厌氧发电电费补贴+上网电价可是国内的数倍!

 

3)污泥的挥发性有机质含量高

有机质低,整体热水解+消化工艺的效能提升就有限,与其它工艺比,优势将不明显。如果投资仅为一半(甚至更低)的热干化与工艺如此复杂的热水解+消化具有同样的经营成本的话,客户显然不会投资后者。

 

在英国Bran Sands项目上,采用的是天然气,且干化成本被严重高估,因此没有发电产出的原热干化项目就显得十分昂贵。在国内,热能价格水平一般是以燃煤来统计的,水泥厂干化处置、电厂混烧甚至焚烧炉混烧其实都是以燃煤热能价格为基准的,在此价格水平上,在国内实现热水解+消化项目,亟需大幅度降低投资,使之比燃煤为热源的热干化更具优势才行。

笔者以为,在污泥有机质含量低、污泥受重金属污染、土地利用出路难保证、发电补贴有限、最终填埋处置费低的项目条件下,热水解+消化工艺与传统消化相比似乎没有什么优势,当然,这是指高浓度消化而言的,低浓度消化可能另当别论。

 

 

【温馨提示】尊敬的读者,请自行辨别数据的可信性,最好自己计算一遍,以免为笔者的谬识所误。

 

 

 

泥客庄主

201188-12

 

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