今天维修线切割的经验分享
(2012-07-05 20:48:04)
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杂谈 |
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此机床是hf线切割控制软件,半闭环系统,变频器控制丝速,高频产生和功放分为两个电路板,有专门的控制板控制水泵高频运丝开启关闭及速度,轻触按键选择加工参数等等。
开运丝,速度正常,调速正常,钼丝上的不多,大约50mm宽度,水泵运转正常,高频开启有继电器吸合声音,但是没有高频,测高频电源65v电压正常。选择功率的继电器动作正常,测功放输出没有有电压,问题缩小到功放板机高频板,将高频板和功放板断开,将其中一个管子的输入端与地短路,测有输出电压,说明功放板工作正常,因为没有频率计示波器等,无法观察高频板的输出,但测输出无电压,说明高频板没有起振,分析高频板震荡由两个部分控制,1,自身振荡器,2,振荡器控制器,先检查控制部分,这部分分两个地方控制,一是软件卡的高频开,而是换向高频关,自有这两个条件满足高频振荡器才可能震荡,这两个部分在高频板上有两个拨码开关选择导通还是关断,接下来到tp521-2的光耦上,先换光耦无果,测光耦输入端始终无电压,反查拨码开关,发现开关处在断开位置,估计之前的人维修时动过这个开关但是没有复原,这时候认为通过光耦可以开启高频,但事实不受机床控制,查hf卡控制高频继电器动作正常,判断故障是换向断高频一直处于关状态,换向段高频是由变频其控制,所以判断变频其有问题,换一个变频器,故障依旧,查换向电路板,
未见明显故障,经过好久没有查出原因,一个不经意绕到机器背后开运丝,发现运丝没有到位就反转,开始以为是机器长时间不适用,开关动作不灵活,但是打开开关板子检查3个开关均正常,判断控制板有问题,让机器提前换向,所以没有高频的问题也就找到了,为了验证这个推断,就用单片机写了一个小程序来模拟换向动作来绕开控制板上的工作,结果还真是这样,高频竟然有了,分析是运丝不断换向,变频器还没有将高频打开又到了下一次换向关高频的时间,所以高频一直打不开,所以就把换向开关的线并联到单片机和控制板上,用单片机写的程序代替控制板用了几天,这个问题又出现了,想了好久没有解决,一定是原来的控制板干扰了单片机的工作,所以就将原来的控制板的线断开,这样就可以工作了,为了避免以后再出现 这样的问题,就仔细检查了控制板,经过几番周折,终于找到了问题所在,原来是一只小小的104电容严重漏电,几乎成短路状态,而这个电容的作用是消除换向开关的噪音用信号用的,并联与开关两端,将这个电容取下不用,机器也不能正常工作,出现无规律的换向等其他问题,说明这条线路上确实有干扰存在,随后换好新的电容,就用控制板的原电路,结果换向稳定可靠。
结果说明一只小小的电容处在与高频无直接联系的电路上,竟然引起无高频的故障,高频部分修好,新的问题出来了,手控盒不能动作,但是可以正常加工,分析可能是手控盒电路问题,打开手控盒发现里面全是按键,没有别的东西,所以顺线路查到伺服板的手控部分,发现各功能正常,就是没有动作,估计是电路板的问题,由于机床自动加工部分正常,就试着用单片机模拟加工信号来控制手动,结果还真是那么回事,所以手控问题也解决了