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变压器低电压短路阻抗测试异常案例分析与讨论

(2010-11-17 13:07:56)
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杂谈

0 引言

    作为电力系统重要的主设备.变压器的健康状 况将严重影响电网的安全运行。绕组移位、变形已成 为变压器事故的首要原因。造成变压器绕组变形的 主要原因有:在运输、吊装过程中发生意外碰撞;在 运行过程中遭受外部短路电流的冲击 变压器短路阻抗是当负载阻抗为零时变压器内 部的等效阻抗。短路阻抗的电抗分量  ,一般可认 为即是绕组的漏电抗.它是两个绕组相对距离(同心 圆的两个绕组的半径 尺之差)的增函数.而且漏电 感  与这两个绕组高度的算术平均值近似成反比。 由于绕组对的短路电抗  和短路阻抗  都是  的 函数。因此,若绕组出现变形 、位移,  、 、 、  亦 均会有所反映 即将颁布实施的 《电力变压器绕组变形的电抗 法检测判断导则》(简称 《电抗法检测导则》)中4.1 条明确规定了绕组变形的检测时机:变压器经运输 到现场安装就位后.若运输过程中有剧烈震动,或受到冲撞,或倾斜超出规定的,可在卸车(船)前进行。 《电抗法检测导 则》中对阻抗 电压 >4%的同心 圆绕组对各参数变化注意值有以下规定:①纵比: 容量 l00 MV-A及 以下且电压 220 kV以下的电力 变压器绕组参数的相对变化均不应大于±2.0%. 容 量 l00 MV.A以上或电压 220 kV及以上的电力变 压器绕组参数的相对变化不应大于±1.6%;②横比:容 量 100 MV·A及以下且电压 220 kV以下的电力变压 器绕组 3个单相参数的最大相对互差不应大于 2.5%.容量 100 MV.A以上或电压 220 kV及以上的 电力变压器绕组 3个单相参数的最大相对互差不应 大于2.0%

1 检测情况介绍

    宜昌供电公司自2002年起在历年的反措中规 定变压器交接试验时必须进行首次低电压短路阻抗 测试.在交接试验中进行低电压短路阻抗测试目的 有3点:①建立原始数据库.便于变压器在遭受出口 短路、近区短路后有原始“指纹”数据进行纵向比较; ⑦判断上下车船、吊装运输、本体就位过程中有无倾斜、冲撞、震动、跌落等不利因素造成绕组和铁心变 形、移位;③检验变压器的制造工艺水平。三相变压 器的3个单相线圈或同一批同类型同规格的变压器 线圈的结构和组装尺寸设计值是一样的.三相参数 的差异主要是南工艺过程造成的  宜昌供电公司短 路阻抗测试判断原则为:①单相电源法测试各单相 绕组参数(短路电抗  、漏电感  )进行横向比较; ⑦三相电源法测试三相绕组综合阻抗电压  与铭 牌值  或出厂试验值  进行纵向比较。在《电抗 法检测导则》出台初稿前,可供参考的依据只有 GB 1094—85《电力变压器》第 5部分《承受短路能力》中 的 “圆形同芯式变压器的电抗在短路电流冲击前后 的变化不大于2%”.故宜昌供电公司规定低电压短 路阻抗试验注意值均为2% 宜昌供电公司从 2002年开始在交接和停 电预 防性试验时开展低电压短路阻抗测试.也对发生出 口和近区短路的十多台次变压器进行绕组变形检 测.累积检测变压器近300台次 使用的仪器为天水 长城(西安天城)电力仪器设备厂生产的{CD9882型 变压器动稳定状态参数测试仪》。我公司2005年至 今共进行 ll0 kV及以上变压器交接试验 38台.其 中 220 kV变压器 ll台.1 10 kV变压器 27台 。在交 接试验中阻抗电压实测值与铭牌值相对偏差超过注 意值的有 7台.其中 220 kV变压器 2台.110 kV变 压器5台,分别占测检总数的 18.2%、18.5%。

2 案例分析

    (1)案例 l 2006年某 ll0 kV变 电站一 台 A厂 200l0年生 产的2000 MV·A变压器.因容量不够移至另一变电 站 ,该厂生产的一台新变压器接替老变压器运行。新 变压 器型 号为 SSZI 1—31500.额 定 电压 1 l0±8× 1.25%/38.5~3~2.5%/1l kV.组别YnYndl1(事例中各 变压器均为此组别) 2006年6月对变压器进行交接试验.绕组高对 中阻抗电压实测值  为 10.44%,与铭牌值  = 10.17%相比,偏差△  为2.65%。高对中绕组三相电 抗值 k分别 为 38.52、38.38、38.27 n,偏差  k为 0.65%。虽然阻抗电压值的纵向比较大于注意值.但考 虑到绕组单相电抗值和三相频响曲线的横向比较都 无较大差异,仔细分析后判定该变压器绕组无异常 (2)案例2 案例 1中提到的A厂型号为SFSZ9—20000/1 10 的变压器因容量不够迁至另一变电站运行.2007年 2月在该变压器迁移就位后进行了首次短路阻抗和 频率响应试验 高中低三侧绕组频率响应曲线相关系数见表 l。绕组高对低、高对中阻抗电压实测值  与铭牌值相比,偏差△ 分别为5.72%、-4.2%;高对低三相 电抗  分别为99.80、99.95、99.4211,三相电抗最大偏 差 为O.5%;高对中三相电抗  分别为59.70、 59.55、59.46Q.三相电抗最大偏差值AXk为O.3%。 虽然高对低、高对中绕组短路阻抗值与铭牌值 均超过 2%的注意值.但单相法测出的三相电抗值基 本无差异.而且频响法测试显示波形良好.在仔细分 析后认定绕组无异常.随后在征得各方面同意后进 行了操作波感应耐压试验。A、B相感应耐压试验通 过.但 C相耐压时出现击穿。波形显示击穿时高压 侧电压为298 kV.中压侧为 110 kV 有厂方参与的变压器复试结果仍然如上所述. 经过协商后返厂拨线圈解体检查.但未发现异常 该变压器重新组装后的出厂试验结果为:高对中、高 对低阻抗电压值  ,分别为 10.4%、17.22%(与铭牌 值  10.74%、16.58%分别相差一3.2%、3.9%)。2007年 5月运抵安装就位后再次在现场按厂家要求进行了 低电压短路阻抗试验。现场高对中、高对低阻抗电压 值  分别为 10.3%、17.56%,与出厂试验值 10.4%、 17.22%相比偏差为 0.98%、1.95%.与铭牌值相比偏 差为一4.1%、5.9%。 表 2为 2007年 2月 、2007年 5月两次绕组阻 抗电压值与铭牌值、出厂值的偏差.表 3为两次试验 时高对低、高对中各绕组单相参数的对比 从表 2、3可看出.现场 2007年 2月、2o07年 5 月两次阻抗 电压实测值相差甚小 .偏差分别为 0.1%、0.17%,单相电抗值最大偏差也仅为一0.43%,这 说明解体前后绕组动稳定状况(布置、结构、距离等) 没有变化.这也进一步说明解体前绕组动稳定状况 良好。由于解体前后各绕组的布置、结构、距离等没 有任何改变.那么铭牌值就应该和 2007年 5月的出 厂试验结果一致。让人疑惑不解是出厂试验值与铭 牌值偏差达一4.10%、5.91%.远大于导则规定的复验 分散性不大于 0.2%的要求 鉴于在变压器内部未发 现击穿痕迹.耐压时击穿疑为外部放电或闪络,试验 击穿与绕组动稳定状态无直接联系 (3)案例 3 同是 A厂生产的型号为 SSZ11-40000/110变压 器.额定电压为 llO~8x1.25%/38.5~3x2.5%/11 kV. 新变压器在安装就位后于 2007年4月进行低电压 短路阻抗试验 试验数据见表4 表 4中,  为实测阻抗电压值,  为铭牌值, 为出厂试验值,△ 、△  、△ 。分别为  与  、 与  。、仉 与  。的相对偏差 高对低绕组阻抗电压实测值 Uk=18.41%,与铭 牌值  =17.84%相比,相对偏差 △  为 3.2%,大于 2%(注意值)。单相电源法测出的高对低绕组的单相 电抗值分别为 52.35、52.32、52.481"),最大偏差 △ k= 0.18%。 查阅出厂试验报告.报告中只有阻抗电压的最 终换算结果.而无具体电流、电压实测试验数据。鉴 于 A厂已出现过两起阻抗电压现场实测值与铭牌 值偏差较大的异常情况(见案例 1和2),与厂家取 得联系后 .得到出厂试验时的原始试验数据 :低压绕 组短接.高压绕组加压,电流 2 A时,OA、OB、OC电 压分别为 112.6、112.5、113.0V。 I= × = u ke一———————_= —————一 —了 一 —(112.6+—112.5+113.0)× 3 :l8.63% 根据厂家原始试验数据.可以计算出阻抗电压 出厂值 应为 18.63%,铭牌值  与出厂值  。 相比,偏差 △  为 4.43%。铭牌值  与出厂值  。 相比,相对偏差 △ ,=一1.18%,小于注意值 ,判定绕 组无移位 、变形,. (4)案例 4 某220 kV变电所已有一台 1号变运行,2007年 新增一台2号新变压器。该变压器由B厂生产.型号 为SFSZ10一l80000/220.额定电压为230_+8x1.25%/ l15/10.5 kV。2007年 l1月 .试验人员对 2号变压器 进行交接试验。绕组高对中阻抗电压实测值  为 13.55%,与铭牌值  12.91%相比,相对偏差 △  为 4.96%.试验数据见表 5绕组高对低、高对中、中对低单相电抗值偏差分 别为 0.38%、1.7%、1.71%。频响法测试显示,三相绕 组横向比较波峰波谷位置无明显变化.频响曲线相 关系数见表 6。 阻抗电压值与铭牌值的横向比较与单相电抗 值、频响曲线的横向比较相矛盾,在我方要求下,厂 方自带试验设备对该变压器进行了复试,厂方测得 值为 l3.51%。  与  (正确铭牌值)的偏差为 0.29%.判定绕组无异常 对铭牌值的错误有两种不同的说法:①实习生 错打了铭牌数值:②厂方在出厂试验时发现实测值 与技术协议中的规定值相差颇大.对试验数据进行 了更改。 值得注意的是:①变压器抵达现场后验收时发 现冲撞记录仪未打开.只得进行 吊罩检查 .检查中未 发现有变形、移位现象:②绕组高对中原铭牌值为 12.91%.与 1号变铭牌值一样。 案例 5 2008年 4月 .试验人员对 C厂生产的一台型号 为 SSZ11—40000/110、编号为 7101009、额定电压为 l15+_8x1.25%/38.5~3x2.5%/l0.5 kV的新变压器进行 交接试验 绕组高对低阻抗电压实测值  为 18.99%,与 铭牌值  =18.16%相比,相对偏差 △  为4.55%。单 相电抗值的测试结果为高对低、高对中单相电抗值 偏差分别为 0.97%、1.6%。频率响应曲线显示,三相 绕组横向比较波峰波谷位置无明显变化,频响曲线 相关系数见表 7 由于出厂试验报告中只有最终测试结果而无电 流、电压值及测试方法,故要求厂家提供电流、电压 试验值 温度 35 qC时.厂家施加电流686A,阻抗电压 为595 V.归算到额定电流下阻抗电压为 1 907 V,短 路阻抗为 18.16% (实为罕见的小概率事件).将导致相关阀段 13只晶 闸管得不到足够的触发光能量 .致使部分晶闸管 BOD正向保护触发动作.当超过“BOD动作允许数” (8个)时,VBE发跳闸信号,上报站控系统,停机。

4 结语

    笔者认为采用方案 1。将有助于消除激光发射 检测中误报这一缺陷。而方案 2则用“BOD超过允许数”保护取代原激光监测保护,也是可行的。    

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