数控系统Z55通信故障的分析和故障排除
作者: hhhfffqqq
摘要:本文论述了在调试三菱数控系统过程中排除“通讯故障”的方法,论述了电能回生单元,变频器,开关电源对系统通讯的影响及实验过程。
关键词:数控系统
干扰
通讯故障
某客户专用机床使用三菱数控E60
系统,在为其调试过程中,有一起“通信故障”反复出现,很长时间不能消除,由于该故障在数控系统的调试和使用过程中经常出现,笔者对引起这起故障的各种因素做了详尽分析,并且做了相关实验。提出了排除该故障的若干方法。
1.
数控系统的配置和硬件布置:
1.1.数控系统配置:
系统:E60;
基本I/O
HR341
远程I/O: DX110;
电源模块:MDS-C1-CV-55
驱动器:MDS-C1-V1-45
电机:HA300NC;
编码器:OSE104
1.2 硬件布置:
1.2.1 CNC控制器与显示器,基本I/O 单元安装于操纵箱内;
1.
2。 2驱动单元,电源供给及转换单元,远程I/O DX110 安装于电控柜内;
远程I/O DX110 单元 通过通信电缆与基本I/O 相连。
操纵箱与电控柜相距15米,(经过坦克拖链)用随行电缆相连。
2. 通信故障报警:
2.1 与常规现象的不同通信故障报警
上电以后,系统“READY”的绿灯亮1秒后熄灭,报警画面出现:
Z55
RIO未连接
000A
EMG
STOP;
每次上电后都出现同一报警,
但本例中出现的报警现象与以前出现的不同,虽然同为Z55 报警,但是每次上电后, “Z55
RIO未连接 000A
”随机的变化,其表示有通信故障站的远程站的站号从 “0004
”随机变化为 0008—000A ” ,但系统没有连接如报警信息指示的远程I/O站。
而且每次都伴有
“EMG
STOP”报警出现;这表示由于PLC程序停止运行引起系统急停;
出现故障报警后,观察到基本I/O单元和远程I/O单元上的表示远程通信的绿灯是亮的,而远程通信的绿灯是亮的表示其“通信正常”。而且“EMG
STOP”报警表示PLC程序停止运行。但实际上NC
内的PLC程序 在正常的运行,并没有停止。
3
。对报警的分析和判断:
Z55 报警的实质是:在控制器(或基本I/O)和 RI/O
之间的通讯出现了故障和错误。所以下列情况可能会引起Z55报警。
3.1. 通信电缆型号选用是否正确以及通信电缆是否有脱线或虚焊;
电缆型号选用 当控制器与远程I/O
在同一控制柜内时。可以用
SH411电缆。如果控制器与远程I/O不 在同一控制柜内时,必须使用“FUCA-R211”电缆,
“FUCA-R211”电缆带有屏蔽线,其屏蔽线必须接地。(屏蔽线两端有FG端子)。SH41电缆没有屏蔽线。
在较长距离连接时使用了SH411电缆。
由于其没有屏蔽线接地,也出现Z55报警。而且其报警出现是随机的,没有规律。
3.2
当控制器与基本IO之间的通讯电缆CF10插头松动或电缆故障时,会出现Z55报警。
3。3
当主电机回路绝缘不好时出现过Z55报警。这是电机的接地线和通信电缆R211的屏蔽线共地引起的故障.
3.3 对远程I/O
的供电是否正常。需要检查电源的容量和电压;
3. 4 远程I/O
单元硬件有故障。
3.5 外部干扰的影响;
4. 排除故障的方法及相关实验:
按照常规的抗干扰措施。进行了一步步的排除工作;
4.
1
检查基本I/O和远程I/O之间的通信电缆。该电缆的制作要求是要求线粗0。3平方毫米,外加屏蔽,屏蔽层接地。而且要求通信电缆与动力电缆分开
客户实际制作的通信电缆其线粗0。12平方毫米,无屏蔽层接地。而且通信电缆与动力电缆同时穿管走线。
整改措施1:
a.
要求客户将动力线与通信线分开穿管走线,依旧报警。
b.
要求客户制作0。3平方毫米通信线,换通信电缆后依旧报警。
c.
将通信电缆屏蔽层接地,依旧报警。
这样:排除了通信电缆的影响。
另外,在将线径加大很粗时,基本I/O上出现“通信异常”。
整改措施2。
原电抗器进线端与出线端接反,改正后依旧报警。
与电抗器接线无关。
整改措施3
更换了基本I/O,远程I/O单元,仍然报警,排除了有关硬件的影响。
整改措施4:从新改善了接地系统,各单元都接地,仍然报警
由于报警信息的随机变化,可以判定是干扰引起。况且电控柜内有“电源单元”,变频器等干扰源存在。
5.
干扰源及其影响:
5.1
“电源单元”;
电源模块:MDS-C1-CV-55,其功能除了向驱动器提供工作电源外,还要将制动过程的回生电流经过整波后送回电网,其间要产生大量高次谐波。所以“电源单元”是一强大的干扰源。
5.2
变频器
电控柜内装有变频器,变频器也是通过PWM
方式获得不同的工作频率,也会产生大量的高次谐波。所以“变频器”是一强大的干扰源。
5。3 直流开关电源也是干扰源。
5.4 相关的实验
为了判断各干扰源的影响,在工作现场做了如下实验:
5.4.1
伺服系统及其“电源再生单元”的影响:
将数控系统设定为“无伺服系统”运行模式,脱开连接伺服系统的总线电缆;远程I/O
单元保持连接,在4小时内未出现报警。此时伺服系统包括“电源单元”处于上电状态;4小时后出现过同一报警。
5。4。2
将远程I/O 单元从控制柜中移出1米,上电后不马上出现报警,在3—5分钟后出现同一报警; 将远程I/O
单元从控制柜中移出5米,上电后不出现报警,在1-2小时后出现同一报警;
这表明控制柜内有干扰源存在。而且受距离的影响。由于控制柜内的变频器未启动,只有开关电源和伺服系统工作。那开关电源的影响有多大呢?
5.4.3开关电源的影响
(客户原采用一般市售DC24V直流开关电源)
用三菱数控系统自带的DC24V直流电源PD25向远程I/O
单元供电。情况有所改善。一度上电后不发生报警,稍后又有报警发生,再用同一DC24V直流电源PD25向远程I/O
单元所管理的输入输出回路供电,在2小时内未发生报警;
这说明良好的电源对抗干扰很重要。
用客户使用的市售DC24V直流开关电源向远程I/O
单元供电,将开关电源移出控制柜5米之外,在2小时内偶有报警发生。将开关电源移回控制柜内,报警立即发生。
换用某名牌DC24V直流开关电源向远程I/O
单元供电,将开关电源移出控制柜5米之外,在4小时内偶有报警发生,将开关电源移回控制柜内,报警立即发生。
这说明开关电源也是一较强的干扰源,在安装时应该尽量远离远程I/O 单元。
6.
经过综合分析:得出如下结论:
6.1
。通信电缆必须达到0。3平方毫米的要求而且要有屏蔽层。
6.2
除了伺服系统及其“电源再生单元”和变频器是干扰源外,一般的开关单元也是足够大的干扰源;
6.3
应该将远程I/O单元,基本I/O单元与上述干扰分开装与不同的电柜中。或者对装有伺服系统及其“电源再生单元”和变频器的电柜做足够的屏蔽。
在本案例中,将远程I/O 移到操纵箱中,远离干扰源,采用标准线径的通信电缆后,故障消除。
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