840D-810D数控系统驱动报警及排除指导

标签:
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分类: 数控管理,维修与保养 |
报警号 |
原因 |
检查及处理 |
20000 |
在执行参考点功能后没有找到减速挡块信号 |
1.机床数据MD34030(寻找减速挡块最大距离)中的值太小 2.挡块信号未输入到PLC,检查电缆及插头 3.参考点开关未动作 |
20001 |
没有减速挡块信号 |
1.降低寻找减速挡块速度MD34020 2.检查DB31~DB61.DBX12.7信号(延迟返参考点) 3.检查硬件连接是否短路或断路 |
20002 |
找不到参考点,零点脉冲信号不在规定的区间内 |
1.检查挡块与零点脉冲信号之间的距离 2.增加机床数据MD34060中的设定值,但对于Heidenhain光栅尺不要大于两个参考标记之间的距离 |
20003 |
在带有参考标记的测量系统中,两标记之间的距离大于机床数据MD34300的两倍 |
检查距离编码的参考标记位移MD34300设定值,Heidenhain光栅尺为20.000mm |
20004 |
在光栅测量系统中,在规定的检索距离内找不到两个参考标记 |
检查两个参考标记之间的最大位移MD34060设定值 Heidenhain光栅尺为20.000mm |
20005 |
返参考点呗中止 |
1.检查挡块信号DB31~DB61.DBX2.1 2.测量系统转换信号DB31~DB61.DBX1.5~DBX1.6 3.进给方向键信号DB31~DB61.DBX8.6~DBX8.7 4.进给倍率修调不为零 |
20006 |
没有达到寻找零点脉冲信号的速度 |
1.减小寻找零点脉冲信号速度MD34040 2.增大速度公差MD35150 |
20070 |
编程的终点位置超出了软限位开关 |
1.修改零件程序,改变坐标轴 2.增加软限位机床数据MD36100、MD36110中的设定值 3.用PLC程序激活第2软限位,设置机床数据MD36130、 MD36140 |
21612 |
轴运动期间,VDI信号“驱动使能”被复位 |
检查接口信号DB31~DB61.DBX2.1 |
21614 |
到达硬件限位开关 |
1.检查硬限位接口信号DB31~DB61.DBX12.0~DBX12.1 2.在硬限位之前设置软限位 3.手动操作离开硬件限位开关 |
22062 |
达不到零点脉冲信号的搜索速度(主轴) |
1.配置较低的零点脉冲信号搜索速度MD34040 2.检查实际速度允差范围MD35150 3.设置不同的参考方式MD34200=7 |
22064 |
零点脉冲信号的搜索速度太大(主轴) |
1.配置较低的零点脉冲信号搜索速度MD34040 2.检查编码器的频率设置MD36300 3.设置不同的参考方式MD34200=7 |
22100 |
主轴的实际速度大于设置的最大转速 |
1.检查驱动系统的设置与优化数据 2.增加MD35100(最大转速)和MD35150(转速公差带) |
22101 |
超过了编码器的极限频率 |
1.检查编码器是否为有效状态:DB31~DB61.DBX1.5~DBX1.6 2.编码器的最高频率设置MD36300 3.检查最大主轴速度设置MD35130 4.利用G62 S…限制主轴速度 |
22270 |
用于螺纹切削的主轴速度太高 |
修改零件程序,减速 |
25000 |
编码器的硬件故障 |
1.检查电缆接头盒编码器信号,若编码器有故障则更换 2.检查当前有效测量系统1/2选择信号DB31~DB61.DBX1.5或DBX1.6是否为1 |
25010 |
位置调节器使用的编码器带有干扰信号 |
检查测量系统 |
25020 |
编码器零点脉冲信号监控,在两个零点脉冲信号之间是否总是发出相同的脉冲数,若不同则报警 |
1.查测传输电缆、编码器 2.有无电磁干扰信号 3.检查编码器电源电压 4.若有编码器则更换编码器 5.用MD36310关闭零点脉冲信号监控 |
25030 |
实际速度报警,实际速度大于MD36200(速度监控阀值)规定的值 |
1.检查速度设定值电缆(总线) 2.实际值与位置的控制方向 3.如果轴运动不受控应改变位置控制方向 4.增加MD36200DE 设定值 |
25040 |
零速监控,跟随误差大于零速公差带,跟随误差大于MD36030的设定值 |
1.增加零速公差MD36030设定值 2.对位置环进行优化 3.提高增益MD32200设定值 4.增加钳位压力 |
25050 |
轮廓监控,轮廓误差大于轮廓监控公差带,即轮廓误差大于MD36400设定值 |
1.增大轮廓监控公差带MD36400设定值 2.对位置环和速度进行优化 3.提高增益MD32200设定值 4.减小加速度MD32300设定值 5.检查机械部分 |
25060 |
速度设定值点限制,指令速度大于最大速度设定值,即速度设定值大于MD36210中的数值 |
1.检查速度的实际值是否受到机械部件运动的影响 2.检查速度设定值电缆 3.修改最大速度MD36210和设定值监控延迟时间MD36220 |
25070 |
轴的漂移太大 |
通过关闭自动补偿,调节偏移补偿,知道位置滞后为零,然后再恢复自动补偿以便平衡动态漂移变化 |
25080 |
轴的位置监控,跟随误差大于精确精准停设定值,即跟随误差大于MD36010的设定值 |
1.适当增加精确准停限制MD3600,MD36010 2.增加精准停时间MD36020 3.优化速度/位置调节器,提高伺服增益MD32200 |
26000 |
轴的夹紧监控,跟随误差大于夹紧监控公差带,即跟随误差大于MD36050的设定值 |
1.确定与设定点的位置误差 2.增加夹紧监控公差带MD36050 3.提高机械夹紧(夹紧压力) |
26003 |
丝杠螺距设置不正确 |
检查机床数据MD31030,设置的螺距应与实际一致 |
常见驱动系统报警
报警号 |
原因 |
检查处理 |
300000 |
驱动启动DCM(NCU模块ASIC控制总线)未发出信号 |
多数为硬件故障,更换NCU模块 |
300200 |
驱动总线硬件故障或辅助硬件故障 |
1.检查驱动总线端子 2.检查驱动总线与驱动模块之间的所有连接,电缆是否断路或短路 3.辅助硬件故障 |
300400 |
驱动系统错误 |
1.内部软件错误可通过硬件复位解决,或再次启动系统 2.可根据故障代码与西门子公司联系 |
300402 |
驱动接口中的故障 |
1.内部软件错误可通过硬件复位解决 2.增加MD10140驱动子任务运行时间设定值,减小MD10150设定值 3.若故障依旧可根据故障代码与西门子公司联系 |
300403 |
驱动版本号与驱动软件及机床数据不匹配 |
驱动软件(FDD/MSD)的版本必须与驱动机床数据版本匹配,更换驱动软件之后,旧版本的MD不能在使用 |
300500 |
某轴的驱动系统故障,显示故障代码 |
1.重新预置驱动数据 2.NC复位 3.根据故障代码,查找故障原因,与西门子公司联系寻求支持 |
300501 |
某轴驱动系统滤波电流大于或等于1.2倍的MD1107 |
1.检查电机数据、电机代码是否正确 2.强电控制电路故障 3.实际电流检测是否有误 4.增大晶体管限制电流MD1107 5.增加电流检测时间常数MD1254中的值 6.若有必要跟换6611D驱动模块 |
300502 |
某轴驱动的相电流R大于或等于1.05倍的MD1107(晶体管限制电流) |
除要检查个调节器的数据外,其余解决方法同上 |
300503 |
某轴驱动的相电流S大于或等于1.05倍的MD1107(晶体管限制电流) |
检查方法同上 |
300504 |
某轴驱动的电机编码器信号错误或信号太弱 |
1.检查编码器及其连接 2.驱动模块故障 3.检查电机及其屏蔽连接 4.若有必要更换6111D控制模块、电机或编码器 |
报警号 |
原因 |
检查及处理 |
300508 |
电机测量系统的零点脉冲信号出现问题 |
1.检查编码器及其连接 2.驱动模块硬件故障,则更换 3.检查驱动模块前板上的屏蔽连接 4.如果使用BERO开关,检查BERO信号 5.对于齿轮编码器,检查齿轮与编码器之间的距离 6.若有必要更换6111D控制模块、电机或编码器 |
300510 |
电流零平衡期间实际电流值超出最大允许值 |
检查实际测量中的错误,若有必要,更换611D控制模块 |
300515 |
驱动系统强电部分温度过高 |
1.可能是环境温度太高,安装温度超标,增加空气流通散热 2.脉冲频率过大 3.驱动模块及风扇故障等 4.修改零件程序避免大的加/减速操作 |
300607 |
某轴驱动的电流调节器处于极限状态 |
1.检查电机的连接及保护 2.检查直流母线电压是否正确,连接是否可靠 3.检查6111D强电部分或驱动模块 4.检查是否激活Uce监控线路,通过开关电源复位 |
300608 |
某轴驱动的速度调节器处于极限状态 |
1.检查电机的连接、电机电阻及保护 2.检查编码器的分辨率、连接及屏蔽 3.检查电机和编码器是否可靠接地 4.检查直流母线电压司法所正确,连接是否可靠 5.检查是否激活Uce监控电路,通过开关电源复位 |
300609 |
某轴实际速度值超出了编码器测量的上限 |
1.检查电机使用的编码器的连接及其屏蔽情况 2.检查编码器是否正确,是否与机床数据匹配 3.若有必要,更换电机,编码器或驱动模块 |
300610 |
某轴驱动的位置信号不能识别 |
1.增加MD1019设置 2.检查电机的连接及保护 3.直流母线电压及连接 4.检查是否激活Uce监控线路,通过开关电源复位 5.若有必要,更换611D强电部分或控制模块 |
300612 |
某轴驱动的轉子位置识别的电流大于1.5倍的MD1107或大于MD1104中的值 |
减小MD1019 |
300613 |
某轴驱动的电机温度太高,超出了机床数据MD1607中所规定的温度 |
1.检查电机数据,设置不正确将引起电流过大 2.检查温度传感器 3.检查电机编码器电缆 4.电机风扇故障 5.电机过载 6.嗲机频繁加/减速 7.转矩限制MD1230或功率限制MD1235设置太高 8.电机内部转动故障,编码器故障 9.使用高性能电机 |
报警号 |
原因 |
检查及处理 |
300614 |
某轴驱动的电机长时间超温,即温度超过 MD1602规定,时间超过MD1603规定 |
检查同上 |
驱动使能常见故障
序号 |
现象 |
原因 |
检查及处理 |
1 |
电源模块没准备 绿色LED亮 |
电源模块没有使能信号 |
电源控制端子:48与9 检查脉冲使能信号端子:63与9 检查控制使能信号端子:64与9 根据检查的情况:维修使能控制电路 |
2 |
驱动模块没准备 |
驱动模块缺少使能信号 |
检查驱动模块使能端子:633与9 检查信号连接:维修控制电路 |
3 |
进给轴/主轴不能移动 |
在外部使能正常的情况下,进给轴没有外部使能信号 |
检查进给使能I/O信号:I2.3或Q01.7 进给使能禁止I/O信号:I2.2或Q1.6 检查主轴使能I/O信号:I12.5或Q2.1 主轴使能禁止I/O信号:I12.4或Q2.0 脉冲使能信号:DB31~61.DBX21.7 控制使能信号:DB31~61.DBX2.1 根据PLC程序检查信号的逻辑条件 |
进给驱动系统常见故障
序号 |
故障现象 |
故障原因 |
检查及处理 |
1 |
过流报警 |
1.驱动模块故障 2.进给过载 3.电机缺相运行 4.设置的电流数据太低 |
1.检查或更换驱动模块 2.检查报警轴的机械部分 3.检查电机驱动电源 4.修改相关机床数据 |
2 |
过压或欠压报警 |
系统的工作电压不符合要求 |
检查各部分工作电压、采取相应措施 |
3 |
过载报警 |
1.机床负载不正常 2.进给传送链有卡住现象 3.电机故障 4.驱动模块故障 |
1.检查进给轴的负载情况 2.维修进给传送链 3.维修或更换电机 4.维修或更换驱动模块 |
4 |
机床失控 |
1.反馈信号连接方式错误 2.驱动模块故障 |
1.检查位置反馈信号的连接电缆 2.维修或更换驱动模块 |
5 |
机床振动 |
1.机床数据设置不匹配 2.驱动模块故障 |
1.调整机床数据 2.维修或更换驱动模块 |
6 |
机床出现过冲 |
1.伺服增益设置太高 2.电机与丝杠间的刚性太差 |
1.调整伺服增益MD32200 2.调整间隙或同步齿形带的张力 |
7 |
圆柱度超差 |
联动轴的参数匹配性不好,特别是伺服增益因子 |
优化伺服增益因子 |
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