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幕后

(2022-04-28 10:45:30)
幕 后
——记公司先进设备班组备料车间维修后勤组

备料车间维修后勤组的职工不是工件、产品的直接生产者,是为一线职工做保障服务的,车间里大大小小的设备离不开他们;急难险重他们勇挑重担;岗位自主改善绞尽脑汁;巧做工装确保设备正常运行。职工们都夸他们是幕后英雄。
革新炉丝接线夹板结构
备料车间的铸造业务因受环保管控和季节性影响,熔铝炉的开炉时间和频次不是很规律,坩埚和外壳的加热装置就容易出现故障。为有效解决这一问题,维修组成员全力以赴革新熔铝炉接线夹板结构、制作吊炉工装,从而确保了熔铝炉按照实际生产节拍正常运行。
备料车间现有熔铝炉三台,每台熔铝炉上有六个接线夹板,随着设备的使用时间越来越长,炉丝接线夹板容易发生过热熔毁,导致被迫停产,影响生产进度,甚至引发火灾隐患。在更换正规厂家的备件后,问题依旧。
2021年7月份连续出现三次同类故障,经过现场分析,发现该接线夹板从材质选取到制作工艺均存在不合理因素,维修组决定重新设计制作炉丝接线柱,从根本上解决该问题。
该接线柱夹板为紫铜材质,厚度为2.5mm,折弯成型,本身紫铜较软,不能承担大的折弯应力,当锁紧螺丝紧固时,该夹板容易产生弯曲变形,卸掉了螺丝夹紧力,造成与炉丝接线棒接触位置电阻较大,发热严重;该接线夹板制作为折弯成型,成型精度差,与炉丝接线棒不贴合,接触电阻大,发热严重;紫铜材质熔点较低,炉丝接线棒把炉体内约850高温传导给接线夹板后,造成夹板软化,进一步降低夹板与接线棒之间的接触压力,接触电阻变大,发热严重;紫铜高温后表面极易形成氧化层,导电性进一步降低,接触电阻变大,发热严重。
频繁更换接线夹板严重影响生产进度,增加设备备件费用,维修人员更换夹板时,还要承受炉体高温,安全风险非常大,所以必须改变这种现状。
维修组人员首先把容易变形的紧固铜板换成钢板,效果不理想。之后在技术人员的帮忙下,在机加车间车工的协助下,把钢板换成接线柱。先安装一组炉丝接线柱实验,经过一周验证,熔铝炉运行安全、平稳。接着,把其它接线夹板全部换成接线柱。把维修更换周期从原来的一个月三次延长到一年以上,这样维修人员从频繁的维修中解放出来,同时也消除了安全隐患,降低了备件费用,保证了生产进度。
制造吊炉工装
“U"型结构夹板。熔铝炉一般开到100多炉时,需要更换坩埚;坩埚发生特殊情况,比如漏液,需要紧急处理,及时更换坩埚。而坩埚在炉子外壳内放置,不容易吊出,不容易放置,绳捆索绑,费时费力,有安全隐患。
怎么办?设置起调工装,制作“U"型结构夹板。具体方法:1、用三块钢板制成“U"型结构,打孔,配置紧固螺栓。2、三条拉链。3、焊接3个小钢环、一个椭圆形大钢环。效果:维修、更换坩埚非常方便。坩埚被固定好,吊出、放置安全可靠,省时省力,劳动效率大大提高。
2021年备料车间环保改造,对熔铝炉进行封闭改造,以便把熔铝时产生的气体、灰尘导送到车间外部进行净化处理。由于设计安装不合理,排气管道横亘在熔铝炉正上方,为以后更换坩造成巨大困难。2022年3月,熔铝炉西部的一个500Kg炉子已经开了126炉,到了更换节点。适逢残奥会举行,环保管控,车间一线职工都在轮休。为了不影响3月14号后的正产生产,车间领导要求维修组职工,不论采取什么办法,必须把该炉子的坩埚换掉。维修组人员闻令而动,苦思冥想、反复考虑,决定制作能够跨过横亘在铝炉上方的排气管道,顺利把坩埚吊入、吊出的工装。1、制作“扁担”撑架,上面焊接一吊环,下面两头各焊接一吊环;2、制作两头带有吊环的绳索。“扁担”撑架和两头带有吊环的绳索相结合,组成吊炉工装,使吊装绳索跨过横亘在铝炉上方的排气管道,顺利把坩埚吊出、吊入。效果:此吊炉工装方便实用,克服了铝炉上方的管道阻隔。
3月7日,维修组职工利用这两套工装,完美地把熔铝炉西部炉子的坩埚进行了更换。为14号之后的正常铸件生产打下坚实的基础。
“俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。”维修组职工踏踏实实、尽职尽责, 笑看人生,淡泊名利,是维系公司铸件生产的幕后英雄,平常岁月点检、巡检及时维修车间所有设备;关键时刻,拉得出,顶得上,千方百计改革创新,制作各种工装,确保重要设备平稳运行、铸造用工具方便实用,是整个备料车间队伍的幕后保障。


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