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电解槽系统降低电耗的研究

(2007-07-08 17:50:42)
 

电解槽系统降低电耗的研究

陈晓予 叶祥英 许宁

摘要:本文简述了电解槽节电理论、原理,并通过计算分析,在DY75电解槽上成功地进行了实验,节电效果非常显著。
关键词:电解槽电耗负荷

  氮氢站是为浮法玻璃生产线提供保护气体的。制氮氢气体电耗费用占成本的80%左右,而制氢设备水电解槽的电耗占总电耗的一半。所以,搞好电解槽的节能降耗工作对于降低NH站的生产成本,将起举足轻重的作用。
  前一段时间,我们对两台DY75型电解槽进行大修,将所有阴极付极板重新镀Ni3S2,使槽电压降低明显。另外采用多开电解槽台数降低每台电解槽的负荷,节电效果也非常明显。下面对DY系列电解槽的节电问题进行论述。

1.电解槽制氢电耗分析

1.1电解槽供电系统电耗
  
三相10KV电源经感应调压器调压后,送到整流变压器,再由整流变压器送到硅整流柜,整出的直流电通过铜排送到电解槽的阴极和阳极。
  此供电系统的电耗包括:感应调压器损耗、整流变压器损耗、硅整流柜损耗和铜排损耗。

图1典型的电解槽供电系统图

1.1.1感应调压器TB的损耗PTB
  感应调压器损耗的计算公式为:

PTB=PFe+PCu   式1.1

  PFe为调压器的铁耗,它不随负荷变化,是个常数。PCu是调压器的铜耗。它是由于电流通过调压器的一次二次的铜线包,而引起的铜线热损耗,它与电流的平方成正比。从产品的随机资料中可以查到空载损耗Po=1.5kW,短路损耗Pk=12.8kW。
  由于短路损耗Pk是在常温下测得的(25℃)。实际运行温度较高(以75℃计算),需将Pk换算成Pk75℃。不同温度下电阻的关系式为:

rkθ2=rkθ1[1+α(t2-t1)]  式1.2

  式中rkθ2,rkθ1为不同温度的短路电阻。
  t1,t2为温度。α为导体的温度系数。对于铜导体来说

α=0.0041/℃ 

  ∴变压器短路损耗的温度补偿系统:

 式1.3

  式中I1e为调压器的一次额定电流
  根据电机及变压器原理可知:

PFe=Po=1.5kW
PCu2PK75=β2αPK=15.4β2

   是变压器调压器的负载系统。I1为调压器的一次运行电流。
  所以PTB=1.5kW+1.5kWβ2
1.1.2整流变压器ZB的损耗PZB
  和调压器损耗的分析方法一样,从整流变压器和产品的随机资料中可以查到:
  Po=1.5kW,PK=10.5kW
  由式1.3可知:α=1.2
  ∴PK75=αPK=12.6kW
  所以PZB=PFe+PCu=Po+β2PK75=1.5kW+12.6β2
1.1.3硅整流柜损耗PGZ
  硅元件上的电压降以0.6V计算,则硅整流柜损耗PGZ由下式计算:
  PGZ=0.6IzkW
  Iz=6KA时,PGZ=3.6kW
  其中Iz为通入电解槽的直流电流,单位为KA。
1.1.4铜排损耗PT
  铜排为截面宽200mm厚15mm的短形。
  截面积S=200×15=3000mm2
  将硅整流柜一次侧的铜排也折算成200mm×15mm的铜排后,铜排长度L以30m计算。
  铜的电阻率ρ=0.0172Ωmm2/m,铜排电阻

  电解槽运行时,铜排温度约为55℃,由式1.2可知
  DL—高压开关柜TB—感应调压器ZB—整流变压器GB—硅整流柜TP—铜排DJC—电解槽

R25℃=R25℃[1+α(55-25)]=1.93×10-4Ω

  所以铜排上的损耗PT=I2ZR55℃=I2Z1.93×10-4Ω
  满负荷时,PT=1.93×10-4Ω×(6000A)2=6.95kW
  另外,用实验的方法也可以测出PT,将电解槽电流IZ调到6000A测得铜排上的电压降VT=1.15V
  则满荷时:PT=6000A×1.15V=6.9kW。与前面的理论计算基本相符。

1.2电解槽本身的电耗Pc
  
Pc的计算公式为:

Pc=IzUz=IznUs  式1.4

  其中Us为电解小室的电压。n为电解小室的数量。
  由以上公式可知,在产气量不变(即Iz不变)的情况下,要降低电耗,就只有降低电解小室的电压Us
1.3电解槽启动过程中的电耗
  电解槽刚启动时,由于槽内电解液温度较低,电压达到额定值时,电流很小,产生的氢气和氧气纯度差,不能使用而被放掉。随着电解液温度慢慢升高,电流也慢慢增大。一般要经过3~5个小时,电解液温度升到70多度,氢气和氧气纯度合格,启动过程结束。在这一过程中,大量的电能被浪费了。

2.节能方法及实际效果

  电解槽在制造过程中,应采用什么工艺,什么材料,什么结构来达到节电的目的,不是本文所要讨论的内容。本文只对电解槽在使用过程中可以采用的节电方法、措施进行探讨。
  电解槽本身的电耗占了整个系统电耗的90%左右,是耗电的主要部分,也是节电的主要对象。如前所述,电解槽本身节电的关键就是降低Us

Us=EH+Eo+UHC+UOC+U+U+U+U  式2、1

  其中,EH,Eo分别为氢、氧的理论分解电压,
  UHC,UOC分别为氢、氧的理论超电压,
  U为浓差极化电压,
  U为电解液上的电压降,
  U为隔膜上的电压降,
  U为电极板上的电压降。
  U是由于电解过程中,电极表面的离子浓度和电解液中的离子浓度有差别造成的。而电解槽在运动过程中,由于电解液温度较高(80℃左右),离子易于扩散,而且电解液被强制循环,离子的浓差很小,所以U可以忽略不计。
  由于极板上的电阻非常小,U非常小,可以忽略不计。
  U也非常小,可以忽略不计。
  (EH+Eo)Iz所消耗的电能,做功产生氢气和氧气,EH+Eo是个常数。根据有关资料可以查出。

EH+Eo=1.23V

  由以上的分析可以看出:对电解槽本身的节电起决定作用的是超电压UHC、UOC和电解液的电压降U液。要设法降低UHC、UOC和U
  降低U也就是要降低电解液的电阻R。它的计算公式为:

  式2.2

  其中L为电极间的距离,S为电解液的有效截面积,ρ为电解液的电阻率。L是不变的。由式2.2可知,增大S减小ρ,就可以达到减小R液,从而降低U的目的。所以要达到电解槽本身节电的目的,所要做的工作就是:尽可能降低超电压UHC、UOC,增大电解液的有效截面积S,降低电解液的电阻率ρ。
  以下为降低整个电解槽系统电耗的几个方法和措施
2.1选用电阻率较低且较经济的电解液

  
生产中,一般选用NaOH或KOH,它们的浓度为23%,温度为75℃时,电阻率分别为:1.007Ωcm2/cm和0.86Ωcm2/cm。可见KOH电阻率较低,优先选用KOH。
2.2选取电解液的最佳浓度和最佳温度

  
如图2所示,开始时,电解液的电阻率ρ随着浓度的增大而减少,达到ρ最低时,继续增加电解液的浓度,ρ反而逐渐增大。随着电解液温度的升高,这个最佳浓度会有点儿升高。电解液的浓度过高或过低,不仅会增大ρ,增加电耗,还会产生一些副作用,如增加对设备的腐蚀等。

图2KOH在不同浓度、温度下的电解率

  从图2还可以看出,温度越高,ρ越小,电耗越小。但温度也不能过高,过高了,排出的气体将带走大量的水汽和碱液,会增加对设备的腐蚀。
  电解液的含气度对电解液的电阻影响很大。在电解时,电解液被上升的气泡充满,从而降低了电解液的有效截面积,增大了电解液的电阻,含气度越高,电解液的电阻越大。随着温度的升高,电解液的粘稠度下降,有利于气泡的排出,从而减少电解液的含气度。除了控制好温度外,还要确保电解液的快速循环,使气泡尽快带出来。另外,还可采取低负荷运行的方法来降低电解液的含气度。
  电解液的最佳温度为75~85℃,这时的最佳浓度要控制在25%左右的NaOH或32%左右的KOH。

2.3在阴极上加镀Ni3S2,降低氢的超电压
  最近,我们对两台DY75型电解槽进行了大修,大修前,运行的电压很高。过去大修时,只是将槽子极板的隔膜框清一清,大修后运行电压降低不明显。这次,我们将两台槽子的所有极付极板全部重新加镀了Ni3S2,检修完后,通过运行,把电解槽大修前后的性能进行比较。

表1 DY75型电解槽大修前后电耗的对照表

 

电解电流Iz(A)

3000

4000

5000

6000

产氢气量(m3)

37.5

50

62.5

75

大修前

总电压Uz(V)

62.5

64.7

66.8

69

耗电功率P(kW)

187.5

258.8

334

414

大修后

总电压Uz(V)

55

57

59

61

耗电功率P(kW)

165

228

295

366

每小时节电(kWh)

22.5

30.8

39

48

一年节电(万kWh)

19.71

26.98

34.16

42.05

两台槽年节电(万kWh)

39.42

53.96

68.32

84.1

节电率%

12

11.9

11.6

11.6

 

(表1中的耗电功率是用公式P=IzUz计算出来的)

  从表1可以看出,不管是低负荷还是满负荷,节电率都接近12%,若两台槽子都满负荷运行,每年可节电84.1万kWh,节电非常明显,经济效益显著。
  这次大修与以往最主要的不同点,就是阴极负极板加镀了Ni3S2活化层。显著地降低了超电压,是这次节电成功的主要原因。
2.4电解槽低负荷经济运行
  有关这方面的内容,在一些书中已有介绍,本文将以不同的角度,根据实验,进行较为全面的论述。
  前一段时间,我们做了一个实验。将一台DY75型电解槽电流升到6000A,待其稳定后,保持6000A不变,连续运行3小时,测量整个电解槽系统(包括供电回路)的电耗、槽总电压和产氢气量。用同样的方法,测得电解电流为4000A、3000A时的数据。将这些数据填入表2,并计算出表2中的其它数据。

表2 电解不同负荷电耗的比较

 

电解电流Iz(A)

6000

4000

3000

总电压Uz(V)

64

60

58

每小时产氢量(m3/h)

75

50

37.5

槽耗电功率(kW)

384

240

174

总电压为64V时的电功率(kW)

384

256

192

系统3小时的电耗(kWh)

1257

793

564

系统电功率(kW)

425

264

188

氢气单耗(kWh/m3)

5.67

5.28

5.01

节电率(%)

0

6.88

11.6

 

  从表2可以清楚地看到,负荷越低,生产的氢气的单耗越低,节电率越高。与6000A时的电耗相比,4000A和3000A的节电率分别为6.88%和11.6%。但负荷不能过低,否则氢气的纯度不能保证。
  那么为什么低负荷要比高负荷省电呢?下面将从电解槽本身和供电系统两部分来分析。
2.4.1对电解槽本身来说,负荷越低越省电。生产氢气的单耗λ越低。
  大家都知道,电解槽的每小时产氢量Q与电解电流Iz成正比。Q的单位是m3/h
  即Q=bIz  式2.3
  式中的b为常数。对于DY75型电解槽,b=12.5m3/h
  由式1.4得电解槽本身的耗电功率为:

Pc=IzUz

  所以电解槽的氢气单耗为

 式2.4

  由式2.4可知,不管电流Iz多大,电解槽本身的氢气单耗只与总电压Uz有关,成正比关系。而电解槽在运行中,总电压Uz随着电解电流Iz的下降而下降的。从表1、表2中可以看出来。所以随着负荷的降低及Iz的下降,Uz将下降,电解槽本身的单耗也随之下降,生产同样多的氢气所耗的电能就减少。负荷越低,λ越低,越省电。
  为什么总电压Uz随着电解电流Iz的下降而下降呢?原因是:
  (1)由图3可知,随着电解电流Iz的减少,氢、氧的超电压UHCUOC将下降,从而使Uz下降。

图3 1.2分别为25℃、75℃的超电压

  (2)Iz下降将使电解液的含气度下降从而增大了电解液的有效截面积S,使R液减小,Uz下降。
2.4.2对供电系统来说,在半负荷到满负荷范围内,负荷越低,氢气单耗越低,越省电。
  调压器和整流变压器的电耗约占供电系统电耗的75%左右,是主要部分。对于调压器和整流变压器来说,总损耗:

P=PFe+PCu=PFe+β2PK75℃  式2.5

。。。

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