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驱动器维修

力士乐驱动器故障

力士乐驱动器图片

力士乐电源维修

rexroth

REXROTH力士乐伺服驱动器维修系列:DDS系列、DKC系列、DKS系列;HCS系列、TVD系列、TDA系列、TDM系列,DSC3.1系列、DKR02.1/3.1/4.1系列、HMS系列;REXROTH力士乐电源:HMV系列、KDV系列、HVE系列等

 

一、我公司常维修的力士乐驱动器维修图片与电源图片如下(部分)

1,力士乐DDS系列




2,DKC系列

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力士乐驱动器

故障代码

维修

力士乐维修

力士乐故障对策

杂谈

分类: 力士乐故障代码
力士乐伺服驱动器故障代码解释及对策
1、故障代码:C0270
故障描述:
电机编码器数据读取错误
对策:
电机编码器回路故障,检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线 及 CSB 的编
码器反馈口。
 
2、故障代码:C0285
故障描述:
电机的型号参数 P-0-4014 有 误。
对策:
确认电机型号及编码器的型号(P-0-4014) 。检查可能出现的三个地方: 电机编码
器,反馈线及 CSB 的编码器反馈口。
 
3、故障代码:E2074 F2076 C0210 C0220 C0271 C0201
故障描述:一些相关的编码器故障报警
对策:北京力士乐伺服驱动器维修请联系--13681157952--黄工-北京慧博时代科技有限公司

4、故障代码:C0201
故障描述:无效的参数, 当切换到操作模式 P4 时, 内部的参数
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f242编码器故障

力士乐f242故障

力士乐驱动维修

力士电源维修

杂谈

分类: 力士乐故障代码

F242 编码器2 故障:信号幅度错误
错误原因:
测量系统中的模拟信号按两个标准监控:
1) 根据正弦和余弦信号计算的放大信号合成矢量模必须大
于 1 伏。
2) 正弦和余弦信号产生的最大合成矢量模不得超过 11.8 伏。
合成矢量长度=
图4-2:合成矢量模
为对此进行检查,可将编码器信号发送给控制器模拟输出。可
通过以下参数设定进行:
通道 1:
P-0-0420 = 0;P-0-0421=3(正弦编码器2);P-0-0422 = 1.0
通道2:
P-0-0423 = 0;P-0-0424 = 4(余弦编码器2);P-0-0422 = 1.0
利用输入放大器,1 Vpp 编码器信号被放大为以下标准合成矢
量长度0.5 * 15.0 = 7.5V
正确设定示波器(X-Y 模式),您将获得以下信号形状。

F242力士乐伺服驱动器F242编码器故障修复

 

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力士乐报f236

伺服驱动器维修

电源模块维修

力士电源维修

力士乐

杂谈

分类: 力士乐故障代码

力士乐伺服驱动器报F236位置反馈差过大修复

 

F236 位置反馈差过大
错误原因:
在通信阶段 4 传输检查指令中,位置反馈值1 和位置反馈值2
被设定为相同的数值,两个编码器循环都被启动。在循环运行
(阶段4)中,两编码器位置反馈差被与S-0-0391,监控窗反
馈2 比较。如果差额超过监控窗的数值,就会出现错误F236
位置反馈差过大错误。参数选定的错误响应被执行,两编码器
参数位被清除。
注:当参数S-0-0391,监控窗反馈2 被设定为值0 时,监控停止。
可能的原因:
1) 编码器 2 参数不正确:
·S-0-0115,位置反馈2 型参数;
·S-0-00117,反馈2 分辨率。
2) 电机轴与编码器 2 之间的机械系统参数设定不正确:
·S-0-0121,负载齿轮输入转数;
·S-0-0122,负载齿轮输出转数;

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力士乐f860维修

f860故障维修

力士乐维修

力士乐故障代码

杂谈

分类: 力士乐维修案例
F860 功率级短时过电流
 
晶体管(IGBT)电流已超过允许最大峰值。驱动器被立即停用,
电机飞轮停转。
错误原因:
1) 电机或电机电缆短路。
2) 驱动控制器电源部分有故障。
3) 电流调节器被错误数值参数化。
排除措施:
对于原因 1,检查电机电缆是否短路。
对于原因 2,更换驱动控制器。
对于原因 3,检查电流控制器参数是否是电机数据表中给定的;
如果有差别,输入正确值。
F870 +24 伏直流错误
驱动控制器要求
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力士乐dkc3.3

力士乐故障代码

力士乐故障f879

力士乐故障维修

杂谈

分类: 力士乐故障代码

力士乐伺服驱动器DKC03.3-100-7-FW故障代码“F879”修复

力士乐伺服驱动器故障代码:F879

F879 超过速度极限S-0-0091

在转矩控制中,要对实际速度进行监控。如果S-0-0091,双极
速度极限值参数中编程的速度被超过1.125 倍值,或电机速度
小于100rpm(回转电机)或
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力士乐

伺服驱动器

力士乐报f224

力士乐报f226

力士乐报f228

杂谈

F224,F226,F228力士乐伺服驱动器故障修复,超过最大制动时间,电源部分欠电压,过大偏差

力士乐售后一级维修站:北京慧博时代科技有限公司--报修热线:13681157952 黄工,QQ:1550296730

 

F224 超过最大制动时间
错误原因:
当驱动器运行时,减速时间就受到监控。
如果超过最大减速时间(参数P-0-0126,最大制动时间),驱动
器即被在无阻尼的条件下停止,并产生错误F225 错误。
排除措施:
1) 延长 P-0-0126,最大制动时间;
2) 增大制动器错误反应斜坡;
3) 更改参数 P-0-1203、P-0-1201 或P-0-1211 和P-0-1213。
4) 减小外部惯性矩;
5) 增大转矩极限值。
另见功能说明:“电机制动器”。
F226 电源部分欠电压
直流电机总线电压值由驱动控制器监

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北京

力士乐伺服维修

力士乐维修

驱动器维修

力士乐报f249

杂谈

力士乐伺服器驱动器报F249,F250故障查找及排查 

北京力士乐售后维修热线:13681157952黄工  QQ:1550296730

DOK-DRIVE*-SGP-20VRS**-WA01-EN-P DCA 编译
·用规格10 螺丝刀松开torx 螺丝。
·用手抽出分解器反馈(RSF)盖。
·拉下蓄电池连接器。
·松开蓄电池夹,取下蓄电池。
·将准备好的蓄电池放进壳内,拧上电池夹。
注意!勿扭折或夹紧蓄电池电缆。
·装上蓄电池连接器。
·合上分解器盖,拧上4 个torx 螺丝,用转矩扳手紧固至1.8Nm。
F249 主驱动器编码器故障:信号太小
监控主编码器信号,如果其信号幅度降至最小阈值以下,即出
现此错误信息。驱动器按参数P-0-0119 中选定的那样,执行最
佳减速
正确的编

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dkc驱动器维修

力士乐维修

力士乐驱动维修

驱动报故障f262

杂谈

分类: 力士乐维修知识

北京慧博专业维修力士乐伺服驱动器,力士乐电源模块维修,十年精修企业--维修快1-2天修复--诚信可靠!

全国24小时报修热线:13681157952黄工,QQ:1550296730

 

DKC系列驱动器报故障F262,F267输出短路及内部硬件故障维修

F262 在输出状态下出现外部短路
监控输出状态是否存在短路和热过载。
·如果输入电流超过350mA 约1us, 那么即被确认为短路,并关
闭相关通道。输入保持关闭直至错误被清除。
·对于热过载,出现错误信号,输出关闭。当驱动器被冷却后,
输出即被切换到通电状态,等等。但是,错误将保持至被清除
为止。如果若干输出过载时间超过80Ma,即发生热过负荷。
注:像灯泡这样的部件,其浪涌电流造成的短路是不能控制的。
错误原因:
1) 输出短路;
2) 一或多个输出过载。
排除措施:
对于

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力士乐dkc维修

dkc驱动维修

力士乐驱动维修

力士乐售后维修

杂谈

Rexroth力士乐伺服驱动器DKC报错报故障F434,F629维修请找北京慧博公司(一级力士乐售后维修服务站)----十年精修企业!实力雄厚!维修快!加急1-2天修复,收费合理,24小报修热线:13681157952 黄工

 

DKC驱动器报故障:F434 紧急停机
按动紧急停机开关(E-stop),可以导致驱动器执行在
参数P-0-0119,最佳减速中选择的紧急停机。设定
S-0-0011,I 类诊断的位15 导致错误信息被发送给控
制器。
错误原因:
已按下紧急停机开关。
排除措施:
消除导致紧急停机开关被启用的故障,清除错误。
另见功能说明:“紧急停机功能”。


DKC驱动器报故障:F629 超过正行程极限
驱动器收到一个导致坐标轴位置超出正行程极限的指
令值。坐标轴因错误响应“将速度指令值设定为零”
而停止。
参数

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