泵车多路阀SPWM驱动实验分析

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泵车多路阀臂架多路阀spwm比例阀控制混凝土泵车 |
分类: 经历 |
一、目的
二、实施内容
三、实验方法
1.
-
标准单相SPWM
http://s10/mw690/001aRpVkgy6NRl9LrZL99&690
图1
http://s2/mw690/001aRpVkgy6NRlV2x4521&690
http://s12/mw690/001aRpVkgy6NRm3c40H0b&690
图2为采用对称规则采样法产生SPWM的示意图。Tc为载波周期,ts为SPWM脉冲宽度。由图2可知,
http://s5/mw690/001aRpVkgy6NRlfkNJG44&690
-
修正的SPWM
http://s1/mw690/001aRpVkgy6NRlrc1Tad0&690
图3 修正的SPWM信号
http://s9/mw690/001aRpVkgy6NRlvDrgk38&690
2. 基波频率的确定
3. 载波频率的确定
BTS723的开通和关断最大时间分别为55us和95us,则其最大的开关频率约为
开关器件的总损耗 = 开损耗 + 通态损耗 + 关损耗。
四、实验结果分析
1.
表1
http://s6/mw690/001aRpVkgy6NRo90YcJ55&690
http://s2/mw690/001aRpVkgy6NRocFHxff1&690
表2
http://s14/mw690/001aRpVkgy6NRo5qz7v9d&690
http://s11/mw690/001aRpVkgy6NRo5sQQiaa&690
http://s12/mw690/001aRpVkgy6NRo5uYvVcb&690
结果分析:
1. 当采用PWM驱动比例阀时,频率不同时,其电流的峰峰值不同,频率越高,峰峰值越小,即电流脉动越小。通过提升PWM频率,可以减小颤振,但是不能很好地满足比例阀驱动的条件,带来阀芯容易卡死的问题,而采用低频信号驱动,则会带来颤振加大、缩短比例阀使用寿命等问题。
2. 采用SPWM驱动方式时:
l 当采用较高的载波频率时,其电流波形比较平滑,叠加在基波电流上的载波电流的脉动较小;
l 改变基波频率,可以改变颤振频率;改变直流偏移量c,可以调节直流电流幅度;改变调制比m,可以调节电流颤振幅度。从而能够根据不同比例阀的控制要求,选择合适的颤振频率、颤振电流幅度。
l 当c和m取为极限值(即 或 )时,由于电压最大或最小处的SPWM脉冲宽度过小,超过了驱动芯片的开关频率,使得驱动芯片全导通或全截止,因而电流波形产生了畸变。实际使用时,避免c和m取极限值,即可避免电流波形的畸变。
3. 采用PWM时,电流波形为锯齿波,脉动较大;采用SPWM时,电流信号基本为正弦波,脉动较小。
2. 温升实验
控制驱动板:SYIO
驱动对象:PSL41F/330-3-32L比例阀线圈
测温仪器:FLUKE 116C万用表
实验内容:不同驱动信号下驱动芯片的温升
实验结果:见表3
表3 不同驱动信号驱动芯片温升实验结果
驱动信号 |
基波频率(Hz) |
载波频率(kHz) |
输出电流(mA) |
环境温度(℃) |
驱动芯片温度(℃) |
驱动芯片温升(℃) |
PWM |
50 |
/ |
550 |
26.3 |
39.8 |
13.5 |
SPWM |
1.05 |
26.3 |
40.5 |
14.2 |
||
3.05 |
26.3 |
41.6 |
15.3 |
结果分析:表3为驱动芯片暴露于无风的空气中,采用不同驱动信号驱动1路电磁阀,达到散热平衡时(驱动半小时后)驱动芯片的温升结果。结果表明,当开关频率较高时,其温升也较高。因此必须选择适当的开关频率,既减少电流脉动,又不至于温升太高。
3.多路比例阀控制效果试验
控制驱动板:SYIO
实验平台:研究总院液压试验台
实验内容:不同驱动信号驱动多路比例阀时的滞环
实验结果:见表4
表4不同驱动信号驱动多路比例阀时的滞环
驱动信号 |
|
|
|
|
|
|
PWM 50Hz |
电流上升时流量 |
5.0 |
6.5 |
9.8 |
13.7 |
— |
电流下降时流量 |
5.0 |
6.6 |
10.1 |
14.2 |
— |
|
滞环 (%) |
0 |
1.53% |
3.06% |
3.65% |
— |
|
SPWM fs=50Hz,fc= 3.05kHz m=0.8 |
电流上升时流量 |
4.7 |
7.1 |
9.3 |
11.4 |
— |
电流下降时流量 |
5.2 |
7.3 |
9.1 |
11.8 |
— |
|
滞环 (%) |
10.64% |
2.81% |
2.2% |
3.5% |
— |
|
SPWM fs=50Hz,fc= 3.05kHz m=1 |
电流上升时流量 |
4.0 |
5.4 |
6.8 |
8.7 |
10.5 |
电流下降时流量 |
4.2 |
5.7 |
7.2 |
9.1 |
11.0 |
|
滞环 (%) |
8% |
5.5% |
5.88% |
4.6% |
4.7% |
结果分析:
1. PWM驱动时,滞环比较小,且流量越小,滞环也越小。
2. SPWM驱动时,当控制流量越大,其滞环越小,控制流量越小,滞环越大。
3. SPWM驱动时,不同的电流振幅滞环不同,当采用合适的振幅时,其滞环在大流量时与PWM基本相当,但小流量时,滞环较大。
说明:由于泵送研究院流量计送检,本实验做得比较匆忙,方案设计也不够完善和细致。将重新设计实验方案,补充做一次试验。
五、实验结论
通过以上实验,可以得出如下结论:
1. SPWM可以有效抑制脉动,满足不同比例阀控制要求。
传统PWM存在电流脉动过大问题,导致多路阀颤振幅度较大,多路阀手柄存在打手问题,长期以往会导致密封圈漏油,限位螺钉松动,严重影响多路阀控制性能和使用寿命。通过简单提升PWM频率的方式,可以减小颤振,但是又会带来阀芯卡死,磁滞加大,控制不精准等问题。
采用高频载波加基波的SPWM控制技术,通过调节基波频率、载波频率、基波振幅、基波偏移量可以:
l 调节电磁阀颤振频率;
l 调节等效电流大小;
l 控制电流颤振幅度;
l 减少电流谐波分量;
l 减少比例阀芯的震颤;
l 轻松满足不同比例阀颤振频率和幅度的要求。
试验结果表明SPWM能够通过调节电流脉动改变手柄颤振的幅度,有效抑制手柄震颤。
2. SPWM驱动时滞环相对PWM稍大。
就滞环问题请教了HAWE公司的技术工程师,以下是他们的答复:
(1) HAWE国内工程师的答复:
滞环有时会大于5%,7%都可能。带手柄的会大。其实带手柄的迟滞也大些。所以在精度和频响要求高的运动控制中要尽量不带,但是如果有应急要求只能带。德国工程师说CAN阀带阀芯位置传感器可以消除滞环, 可以保证1%以内。频响也快。 是准伺服阀---电流环+位置环。
(2) HAWE德国工程师的答复:
完整文档可以从这里得到:http://yunpan.cn/cA2UambSKbsxV